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循环脱挂索道常见故障分析
循环脱挂索道常见故障分析
泰山索道运营中心 叶近茂
摘 要:
文章从供电、控制与检测、驱动以及液压等四个方面对循环脱挂索道的常见故障进行了分析。
循环脱挂索道相对于其他几种索道形式,结构更加复杂,控制检测功能更加完善,这一方面提高了索道的安全性能,另一方面也增大了运行故障的可能。
本文结合循环脱挂索道的运行特点,对该类型索道的常见电气和液压故障进行了分析。
一、供电故障
电力是索道运行的基本能源。
在索道供电部分无外乎高低压设备、变压器、滤波补偿装置等,由索道供电所引发的故障也大都集中在这些设备中。
1.地电位不为零引发故障
故障现象:
索道运行中频繁出现安全监测故障,继电器有吸合不可靠现象,能听到触点高速开合发出的抖动声响,同时钢丝绳与附近金属构件间有放电现象,能测量到一定的交流压差。
故障查找:
在测量过继电器线圈电压后,我们发现电压值偏低不足以使触点可靠吸合,而为系统供电的直流电源正常,由此判定索道供电系统地电位不为零。
通过逐一关停相关电路后再测量电压,最终确定为附近一电力用户220V电源线断开搭地,造成局部地电位升高,加上连日大雪,地表湿润,大地导电性能变好,影响到附近的索道供电系统。
将该线路处理后故障排除。
图1 三相四线制 图2 三相五线制
故障分析:
在索道安装阶段,我们常常将索道24V直流电源的负极与整个接地系统连接在一起,这样做是否合理是一个值得探讨的问题:
首先负极接地的系统中一旦地电位偏移,就会发生控制故障,如上例中继电器高速开合现象;其次在雷雨季节,地表的瞬间高压也会通过接地线缆引入系统,造成元器件的损坏。
有些索道供电采用了三相四线制系统,如图1所示,即零线和地线共用一根线缆,这样当系统三相不平衡的时候,PEN线中将有较大的不稳定的不平衡电流通过,因此索道动力电源一般不推荐使用该种线制,而对于动力电源和生活用电共用一个变压器的场合这样做更是不允许的。
即使是采用三相五线制的系统,如图2所示,当相线接地而保护装置没有及时动作的情况下,也会造成局部地电位的升高,从而引发一系列问题。
2.滤波补偿装置设计不合理造成故障
索道滤波补偿常采用低压局部集中补偿的方式,即将阻容滤波补偿器直接并接在索道驱动回路,并设置几组作为固定补偿,当索道运行的时候直接自动投入,其他几组根据负荷情况自动投切。
下面以图3所示的一种滤波补偿器为例介绍一个故障案例。
图3阻容滤波补偿器
故障现象:
索道启动时,固定的一组补偿能够自动投入,但是索道停止时,该组不能可靠切除。
故障查找:
由图示我们可以看到,此装置共有滤波补偿器五组,当索道启动时,安装在主回路上的电流互感器检测到有电流通过,通过控制回路使H51跟随索道电源自动投入,其余四组采用无功补偿控制器VQC跟踪索道负荷自动投切。
H51能够自动投入,说明检测和控制回路工作正常;索道停止后H51不能可靠切除,说明该回路仍有电流通过,通过实际测量证明了这种判断。
通过电路分析我们发现控制H51投切的电流互感器安装位置存在问题,当索道运行时,H51投入;索道停止时,由于该瞬间H51仍在工作,回路中的电流使系统误认为索道仍在运行,所以不能将H51切除。
将控制H51的电流互感器安装到变流装置与空气开关之间后,系统工作正常。
故障分析:
滤波补偿装置是索道供电系统的重要组件,对其电容电抗的选择、保护装置的可靠性,以及检测控制回路的稳定性等必须进行精确设计、严格试验。
二、控制及检测故障
控制和检测是索道运行的重要保证,所有可能的故障都由检测设备检测并上传控制系统处理,因此控制和检测系统是潜在故障点最多的地方。
1.检测设备不可靠引发抱索力检测故障
故障现象:
抱索力故障引起索道运行中紧急停车,故障代号202#。
故障查找:
通过查找故障手册知道202#故障是由于PLC模拟值偏低,我们于是通过触摸屏查找电流显示情况,发现为3mA(正常值应为13mA左右),显然已经超出了4-20mA的范围,通过对抱索力测量U/I模块输出电流的测量也证实了电流偏低,而U/I模块的输入一切正常,因此我们对该模块进行了更换,但更换库存备件后,电流值变为21.9mA左右,仍不能恢复正常,故障代号#201(模拟值偏高)。
但通过这一过程,坚定了我们认为该模块故障的判断。
通过进一步对库存备件的检查,发现其输出的设定不正确,本来跳线设定应该是电流输出4-20mA,出厂时却设定成电压输出-10V-+10V,经正确设定后,系统恢复正常。
故障分析:
一旦发生类似故障应该根据系统提示,逐步缩小故障存在的可能范围,进而最终锁定故障点。
当然最关键的是要对系统的检测原理足够熟悉,本例中故障提示“模拟值偏低”,我们不但要知道这里的模拟值指的是系统提供给PLC的参考值,还要清楚这个参考值是通过什么原件、怎样传输给PLC的,这样才能准确的定位故障点。
同时,所有新购置备件都应上线试验正常后才能入库储备。
本例中库存备件不能正常工作就是因为出厂跳线设置不正确,这应该引起足够的重视。
当然,在正常运营过程中一旦出现类似故障,在确认故障不会进一步扩大,新发出的车厢不载客的情况下,可考虑临时解除抱索力开始检测、抱索力结束检测以及抱索力检测等装置,将线路上的乘客拉回站内后,再做进一步处理。
2.端子接触不良引发安全回路故障
故障现象:
索道开机后驱动站因“安全回路故障”不能复位;在没有关闭驱动站控制电源的情况下,重新插拔两站之间的通信电缆接头后,“安全回路故障”消失,系统复位,设备能够运行;关闭驱动站电源重新上电后,故障依旧。
通过反复试验,得到一个规律:
在驱动站先自检结束、回转站后上电;或者回转站先自检结束,驱动站再送电,但在驱动站自检结束后重新拔插一下电缆插头的情况下,系统都能正常复位,否则就出现“安全回路故障”。
故障查找:
根据这种现象我们确认该故障与两站之间的信号联络有关:
或者某站传给另一站的信号存在问题,或者该站对另一站传来的信号没有正确识别。
系统正常关机后重新开机不能复位,我们认为这种现象与PILZ安全PLC的MBS故障相符,该类故障的查找一般可以通过两种途径:
一是通过联机软件查看系统程序中DB(datablock)模块的显示情况,正常的模块应该显示0,如果有模块显示为1,该模块对应的数据通道则存在故障;再就是对外部的硬件进行检查,查找是否有输入输出和正常情况下不同。
按照第一种思路我们首先联上了联机软件,但是在打开DB模块时却显示:
THEDATABLOCKISNOTPOSIBLE(该数据模块被禁止),可能是厂家在出厂设置中加了读写保护,这种方法没能奏效。
接着我们主要按第二种思路,对外围硬件进行了检查,通过反复查找发现驱动站PLC输入输出卡217A1第四个端子排有虚接现象,造成送往回转站的“测试安全回路”信号没有可靠的传输上去,经过处理后系统恢复正常。
故障分析:
通过以上故障现象和查找过程,我们可以得出如下结论:
第一,除了《索道操作维护手册》“安全回路故障”所描述:
“回转站发出停车、工作停车、紧急停车一秒钟后,回转站安全回路正常信号没有变化,或者虽然回转站安全回路正常信号有变化,但三个停车回路中有一个安全继电器没有动作”的原因外,回转站不能可靠接收驱动站“测试安全回路”信号时,也会发生“安全回路故障”。
手册中的故障描述并不能涵盖所有故障现象。
第二,正常情况下:
两站开机上电后,如果回转站首先自检完毕,它会自动传输一个“回转站安全回路正常”的信号(通过621A1:
A4.19)给驱动站(221A1:
4.15),并且是脉冲触发,该信号在发出后一直高电位保持;待驱动站自检完毕后,它会通过217A1:
A3.25给回转站发出一个“测试安全回路信号”,回转站在得到该信号后会重新发一个“回转站安全回路正常”脉冲信号,只要驱动站能接收到该信号,系统就能正常工作。
第三,故障情况下:
驱动站先自检结束,虽然没有将测试信号送往回转站,但是能够接收到回转站自检完成后自动发出的“回转站安全回路正常”信号,因而系统可以复位运行;但在回转站先自检完成的情况下,由于此时驱动站没有自检结束,不能接收回转站自动发出的“回转站安全回路正常”信号;待驱动站自检结束,由于线路接触不良,不能将“测试安全回路信号”可靠的送往回转站,因此“回转站安全回路正常”信号一直高电位保持造成系统不能复位;如果此时重新拔插两站通信插头,相当于将“回转站安全回路正常”的高电压信号又从0到1跳变了一次,等同于一个触发脉冲,因此系统能够复位。
从上述故障的处理过程可以让我们进一步明确,查找故障不但要从细微处着手,更要对系统工作原理和过程非常熟悉,只有了然于胸才能有的放矢。
3.器件磨损造成出站侧逻辑故障
循环脱挂索道都设有站内逻辑故障检测,其目的就是用于接近开关等电子装置的自检:
下一接近开关总是检查上一接近开关的动作是否正常,以及电子装置是否能正确的存储信号。
但是在实际工作中我们发现,常常并非接近开关等电子器件原因,而是由于站内车位及发车离合器的长期使用磨损而引发逻辑故障。
图4 循环脱挂索道站内车位分布
故障现象:
当所有车厢都挂出时,频繁发生出站侧逻辑故障,而使用部分车厢时不会发生;故障发生时间一般是在运行5个小时以后,而刚开始发车时一般不会发生。
故障查找:
我们在模拟试验中发现,在所有车厢都挂出时,某些车厢在通过车位2而未到达车位1时,下一车厢有时会到达车位2的位置(循环脱挂索道站内车位分布见图4),根据系统设置,这时车位2的制动器应该动作,将该位置的车厢制动,但是由于长期使用磨损,制动器不能可靠工作,造成该车厢发出,该位置接近开关的信号由高电平跳变为低电平,而这是索道防撞系统不允许的,因为这样有可能造成站内车厢的拥堵。
车厢正常的通过顺序应该是前一车厢离开车位1后,下一车厢才能通过车位2;同样后续的车厢也只能在前面的车厢离开车位2后才能通过车位3的位置,否则就会发生出站逻辑故障。
这样我们认定正是车厢间距不当以及离合器制动功能不可靠造成索道发生出站逻辑故障,于是通过调整各接近开关的相对位置和适度增大车厢发车间距从表面上解决了这一问题。
但是为什么刚开始发车时车厢间距是正常的,而运行到约5个小时后会造成间距失当呢?
我们继续追查造成车厢间距变化的原因。
通过检查发现回转站进站侧40#41#皮带略有松动,与皮带轮间存在打滑现象,那些车厢摩擦板磨损严重的车厢到达此处时本来应该减速,但是综合天气等其他因素,车厢在此处并未减速,而是直接滑了过去,于是此车厢与前一个车厢之间距离变小,通过一段运行时间的累积,造成驱动站出站侧逻辑故障。
通过重新张紧皮带、修复离合器制动功能后,彻底排除了此故障。
故障分析:
该故障表面上是一次电气故障,其实质却是由于站内离合装置的长期使用磨损、回转站皮带松弛以及驱动站接近开关间的距离不当等综合原因造成的。
通过该故障的查找,我们进一步认识到索道设备的管理是一个系统工程,电气故障不应仅从电气方面排查,而要观察设备的整个运转情况,进行综合分析和判断。
4.车位离合器故障
从前面对出站侧逻辑故障的分析我们知道,车位离合器的可靠性非常关键,维护不及时有可能引发一系列相关故障,但是精心维护、及时保养也能将故障消灭在萌芽状态。
故障现象:
索道运行中,车位离合器发热严重,有动作延迟现象,不能将车厢准确制动和及时发出。
故障查找:
我们所使用的车位离合器为牙嵌式结构,主动齿盘与皮带轮用螺栓固定在一起,从动齿盘用导向键与轴连接在一起,其外圈可在电磁力的作用下轴向运动,以实现从动齿盘与主动齿盘的结合与分离。
正常工作时,离合器线圈通电,从动齿盘外圈在电磁力的作用下沿轴向运动,与主动齿盘啮合,实现转矩由皮带轮向传动轮胎的传递。
需要制动时,离合线圈断电,离合器实现分离,轴处于自由状态;同时制动线圈得电,产生的电磁力将制动盘吸住,实现车厢的制动。
根据牙嵌式离合器的工作原理,结合故障现象,我们判定离合器不能将车厢及时发出是由于从动齿盘与主动齿盘结合不够紧密,使转矩传递损失过多所致;不能将车厢准确制动也同样是因为从动齿盘和主动齿盘在分离时存在粘连,没有在应该分离的时候可靠的分离;而发热严重正是由于齿盘之间和制动盘之间不正常的相对转动造成的。
而上述现象最有可能是由于环境潮湿以及油污和灰尘侵入,造成从动齿盘与主动齿盘间距以及制动盘间距变小,从而缩短了可移动器件的有效行程造成的。
通过对离合器的拆装除尘保养后,恢复了正常功能。
故障分析:
离合器在频繁动作的工况下,磨损严重,对它的维护保养应该加强。
首先应定期清扫、拆装保养,保证各部间隙尺寸在要求的范围之内,同时可以根据具体情况,在外壳合适位置配钻定位孔,增加定位螺栓,确保各运动部件动作灵活。
5.脉冲故障
脱挂索道为了能够准确判断索道的正反转,由两个通道采集脉冲信号。
作为一个基本的控制信号,两路脉冲必须始终保持正常,如果其中一个脉冲接近开关故障,那么以此路脉冲进行计数的安全回路功能也就失效,因此系统始终监视两路脉冲信号是否完好,当其中一路脉冲出现持续高电平(24V)或持续低电平(0V)超过5秒种时,就会触发“脉冲故障”。
故障现象:
索道正常开机后正反转都运行正常;当连续工作10个小时后,正转正常,在反转时发生脉冲故障。
故障查找:
根据这种现象,我们认为可能是由于设备连续工作,某些老化工作不可靠的器件发生了变化,引发该故障。
因此对相关外围器件,特别是脉冲信号的输入输出通道、连接线路以及脉冲检测开关等进行了检查,没有发现明显异常。
后来考虑到在正转时工作正常,反转时故障的现象,重点对与正反转有关的器件进行检查,首先尝试将两个开关位置对换,这时索道正转时发生脉冲故障,反转时正常。
由此确定故障由脉冲开关引起。
通过进一步观察,发现2#脉冲开关尽管用万用表测量正常,但信号指示灯相对于1#脉冲的偏暗,确认它工作不可靠,更换该脉冲开关后正常。
故障分析:
电子器件在使用八到十年时因老化引起性能变差属于正常现象。
本例中故障器件在正转时正常,反转时出现故障的现象正是由于正反转时,控制系统使用了不同的脉冲信号作为安全回路计数信号造成的。
三、驱动故障
驱动故障可以理解为由主驱动回路引发的故障,其实质仍然是检测故障。
1.超速故障
故障现象:
索道运行中突然出现超速故障而紧急停车,复位启动后再次发生超速故障。
故障查找:
在索道运行中频繁发生超速故障,但是对索道实际速度的测量却没有发现异常,由此可以确定故障发生在检测环节。
我们知道超速故障检测所用的测速信号来自于主电机测速电机,由此我们从测速电机到PLC的输入口开始查起,最终在测速电机碳刷上发现大量油污,擦拭干净后,系统复位运行正常。
故障分析:
主电机轴承由于缺油常会发生干磨现象,但是过度加油,特别是对测速电机侧油嘴加油时如果压力过大,就有可能使润滑油挤入测速电机,污染碳刷和整流子,从而引发超速等一系列驱动故障。
因此对电机的维护一定要按照保养手册的要求,在电机低速运转时,用适当的压力加入适量的润滑油。
2.实际—实际偏差故障
故障现象:
低速时索道运转正常,当加速到2m/s左右时,发生实际-实际偏差故障。
故障查找:
通过对来自主电机和驱动轮的两路测速信号的测量,发现在索道低速运转时,两路信号基本没有差异;当加速到2m/s左右时,两路信号差异逐渐加大,当超过系统允许的电压差上限10%时,就会引发该故障。
由此可以判断故障来自于测速电机传来的信号,分别对两个测速电机进行检查,发现驱动轮测速电机联轴器磨损严重,造成运转不同步,向系统传输了错误的测速信号。
更换了相关测速组件后系统恢复正常。
故障分析:
该故障表象比较简单,其工作原理也相对浅显,只要按照故障现象认真去检查很容易发现故障点,但是在更换了测速组件后,要对控制柜内分压组件的调整电位器重新进行设定。
调整过程中可以将来自主电机的测速信号分两路分别接入PLC的主电机测速和驱动轮测速的输入端子,以最慢的速度启动索道,用万用表测量两路信号,不断调整驱动轮测速信号分压器的电位器,使两路信号电压值尽可能接近;然后逐步提升索道运转速度,重复上述过程,直到在索道最高速度时,两路信号仍能尽可能一致。
将分压器调整好后,就可将线路恢复到正常状态。
四、液压故障
除电气故障外,液压故障同样是索道常见故障。
液压故障的查找类似于电气故障,可以将油路视为电路,只要看懂原理图,弄清工作原理,按图索骥就能很快找到故障点。
下面以如图5所示的一个液压张紧系统为例,介绍一下常见故障的查找和分析。
图5 液压张紧系统
在索道液压系统有泄漏以及钢丝绳所受载荷变化时,液压系统的压力会不断变化。
当压力继电器(14)测到的系统压力超过设定值的±5%时,电机
(2)带动齿轮泵(5)开始打压;同时,在方向阀(9.2)的控制下液控单向阀(9.3)打开,液压油可以在两个方向上流动,进行液压调节,多余的液压油通过溢流阀(9.1)排回油箱。
当压力到达设定范围时,电机经过一段时间的延时后停止工作,液控单向阀关闭,系统进入保压阶段。
当系统压力超过设定值的±10%时,运行中的索道将自动停车。
这时,只有在人工操作下液压系统压力才能恢复到设定范围。
1.液压系统无压力时的检查步骤(见图6)
图6 液压系统无压力时的检查步骤
启动电机后,液压系统无压力无非有两个原因:
管路不封闭或齿轮泵不打油。
检修时,首先用手动泵打压,若系统仍无压力,则问题很可能出在管路系统上。
这时要检查截止阀(9.5)是否关闭及损坏;若问题不在于截止阀,则要逐一检查并紧固管路的螺纹连接处,直至问题解决。
若手动打压后,系统存在压力,则要按下面的顺序进行检修:
首先要查一下电机转向是否正确,若转向错误,则需更换接线方式;若转向正确,则要检查联轴器。
确认联轴器是否与电机和齿轮泵都联接完好,联轴器是否损坏等。
在排除以上故障后,若系统仍无压力,问题很可能就出在齿轮泵上。
如果齿轮泵端面间隙或周向间隙过大,泄漏严重,则没法打油,系统也就无压力。
这时要检修齿轮泵使配合间隙达到规定要求。
2.液压系统达不到工作压力时的检查步骤(见图7)
图7 液压系统达不到工作压力时的检查步骤
系统始终达不到工作压力有两种情况:
电机停转或电机一直运转。
如果在达到工作压力之前,液压电机停转,则很可能是压力继电器(14/1)设置过低,需要对其重新调整。
压力继电器是将压力信号转换电信号的压力控制元件,当油压力达到压力继电器的设定值时,通过微动开关发出电信号,使电气元件动作,实现油路增压、卸压及安全保护等。
若(-5%)开关设置过低,则会使电机在到达工作压力前停止运转;同理,若(+5%)开关设置过高,液压系统超压时,电机可能仍不会动作,也就没法降压。
若电机一直运转不停,同时系统一直到达不到工作压力,则要依次对溢流阀和安全阀进行检修。
正常情况下,溢流阀的设置为工作压力,当系统压力低于工作压力时,溢流阀处于关闭状态,齿轮泵给系统持续打压;当系统压力超过工作压力时,溢流阀开始泄油。
即液压系统的最后压力为溢流阀的设置压力。
如果设置压力低于工作压力,则系统压力始终提不上去,压力继电器不能动作,这时电机会一直运转。
安全阀的工作原理与溢流阀相似,但安全阀的的压力设置比溢流阀高,为工作压力的120%,一般情况下安全阀是处于关闭状态的。
显然,安全阀的设置压力低于工作压力时,系统也无法达到工作压力。
若通过以上的检修仍不能排除故障,则要检修齿轮泵,检查是否存在泄漏的问题。
3.系统压力超过压力继电器设置值后降不下来的检查步骤(见图8)
图8 系统压力超过压力继电器设置值后降不下来的检查步骤
若系统实际压力超过工作压力+5%时,电机并不动作,则原因在于压力继电器的(14/2)开关设置过高,只需对其调整即可。
系统超压5%后,电机有时会一直运转不停,这时要以实际压力为基准进行故障排除。
如果系统实际压力低于工作压力的+105%,则很可能是压力继电器损坏或灵敏度出现问题,需要对该压力继电器进行检修;若压力继电器正常,故障很可能在于单向阀没打开。
针对液控单向阀(9.3)没打开的问题,首先要对方向阀(9.2)进行检查,看一看电磁线圈工作是否正常,电压是否合适,阀芯是否滑动正常。
如果方向阀工作正常,问题很可能就出在单向阀身上,需要看一看控制阀阀芯或主阀阀芯移动是否灵活,测一下该阀的先导压力是否合适,查出问题进行修复。
前面我们对循环脱挂索道的常见故障进行了分析。
尽管各索道的具体情况不尽相同,但分析问题、解决问题的思路是一致的。
在工作中,我们一定要弄清索道电气及液压系统的工作原理,熟悉图纸,思路清晰,在此基础上,才能快速查找、排除故障,从而保证设备的运行正常。
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