别克君越汽车故障检测与维修.docx
- 文档编号:3808558
- 上传时间:2023-05-06
- 格式:DOCX
- 页数:12
- 大小:25.39KB
别克君越汽车故障检测与维修.docx
《别克君越汽车故障检测与维修.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《别克君越汽车故障检测与维修.docx(12页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
别克君越汽车故障检测与维修
摘要
近年来,随着国民经济水平的不断提高,越来越多的人拥有私人轿车。
汽车逐渐普遍的同时,汽车带来的交通事故的次数也在增多,已经严重威胁到人们的生命安全。
造成这种事故的原因有司机的操作不当,很多时候是汽车制动系统失灵造成的。
一个好的制动系统是汽车司机的安全的保证,所以怎样才能保证制动系统的好坏呢,那就需要经常对制动系统进行检测和维修。
本文通过别克君威制动系统的一些问题和故障进行分析,通过这些故障找出其故障部位和故障原因,然后针对这些故障给予及时的处理方法。
关键词:
别克君威;踩制动熄火;制动失灵;ABS故障灯点亮;电子驻车制动
别克君威轿车制动系统故障检测及维修
绪论
随着高速公路的迅速发展和车速的提高以及车流密度的日益增大,为了保证行车安全,汽车制动系的工作可靠性显的日益重要,也只有制动性能良好、制动系工作可靠的汽车,才能充分发挥其动力性能。
本文论述了别克君越汽车行车制动系统、驻车制动系统和ABS防抱死制动系统各自间的一些故障,通过这些故障找出其故障的部位以及造成故障的原因,然后针对这些故障给予及时的处理方法,引出了制动系统故障的诊断和检修的重要性。
一、别克君越轿车加速无力故障检修
(一)故障现象
四月中旬我厂来了一辆行驶8000公里,配置2.0排量的2014款的别克君越轿车。
根据车主反映,仪表板上的发动机电控系统故障指示灯在中等负荷时点亮,发动机怠速时严重抖动,急加速时进气管回火,加速无力,车速偏低。
(二)故障分析及排除
师傅们首先进行路试,及车主反映的故障现象基本相同。
师傅检查后分析有两种情况,分别时气路问题和油路问题。
师傅首先检查发动机转速,并无故障指示灯点亮现象。
但在检查中发现了该车排气管口的排气有较强的汽油味,并伴有臭味。
接着师傅清洗空气滤清器,更换火花塞和汽油滤清器,但故障依旧。
又用燃油系统清洁剂对发动机进行清洗然而效果不明显。
接着又用电控系统故障诊断仪读取故障码,输出故障码为发动机混合气过稀。
根据故障现象和故障码的提示,故障部位可能是氧含量,节气阀门和空气流量计。
师傅和我利用架子机架起轿车,检查发动机排气管,发现在发动机两侧排气管汇合出的氧含量传感器(在发动机靠近地面罩的一侧的排气管上看不到含氧传感器)由于离地较近,其导线已经被磨破,插头脱落,使发动机失去了氧传感器的信号和控制。
检查含氧传感器,发现传感器并未损坏,于是连接好传感器导线,可靠包扎好后插上插。
为防止以后在脱落又用胶布将插头连接处包扎好。
在用故障仪读取故障码,显示故障已消失。
进行发动机试验和路试,该车性能恢复正常。
几天后车主再次来到我厂,根据车主反映,当车跑到9000公里后出现加速无力,车速偏低,仪表盘上无故障显示。
师傅首先检查电动燃油泵,汽油压力调节器,均没有发现问题。
随后用电控系统故障诊断仪读取故障码,无故障码显示。
经过排查后用一氧化碳分析仪检测发动机排气,结果发现一氧化碳和碳氢化合物值偏高,这是电控燃油喷射发动机不应有的现象。
根据故障显示,师傅诊断为燃油供给系统压力低或喷油器堵塞。
接着拆下靠近水箱面罩一侧的3个喷油器,发现喷油器周围有积炭,喷油器喷油不畅,然后拆下靠近驾驶室前围板的3个喷油器,同样有积炭且喷油不畅。
将6个喷油器将在装在喷油器试验机上清洗,清洗后观察喷油柱形状正常,测量喷油量基本相同。
将清洗好的喷油器装回到发动机上试验,汽车的动力性恢复正常。
(三)故障小结
通过上述分析检测排查,了解汽车动力不足由两方面引起。
分别时气路问题和油路问题,所以我们不能单一的只分析一种情况,应该多方面考虑。
对待工作应该认真排查仔细分析,研究所能引起问题的原因,排查故障。
对待工作认真负责,了解全方面问题所在,不让事故二次发生。
二、别克君越轿车空调制冷功能失效故障检修
(一)故障现象
一辆行驶里程约12.8万公里,配置2.4L电控发动机和自动空调系统的2007款别克君越轿车。
启动该车发动机,按下空调控制面板的A/C开关时,空调出风口吹出自然风。
(二)故障分析及排除
使用空调压力表测量制冷剂管路压力,高、低压侧压力均为700千帕,达到空调压缩机工作的压力要求。
对故障症状进行确认,起动发动机之后,按下A/C开关,指示灯正常点亮,但空调压缩机没有工作,空调出风口吹出的是自然风,同时发现该车发动机的散热风扇只有高速挡,没有低速挡。
通过以上初步检查可以判断故障是空调系统没有参及工作造成的。
对于空调压缩机及散热风扇的故障关联性,认为有两种可能性,一种是当发动机的冷却液温度达到一定值时,发动机控制模块出于提高散热效果的需要,会中断空调压缩机工作。
另一种是当制冷剂压力高于一定值时,为了保证冷凝器散热需求,发动机控制模块向散热风扇发出高速运转指令,因此接下来先对发动机系统进行检测。
连接诊断仪对发动机系统进行自诊断,结果有一个故障码P0645,内容为空调压缩机离合器继电器控制电路故障,根据该故障码的含义,检查空调压缩机熔丝,正常。
检查空调继电器85、30号端子电压,正常。
将空调压缩机继电器拔下来,用试灯跨接在插座的85、86号端脚,起动发动机,打开A/C开关,试灯没有点亮,说明发动机控制模块没有输出空调压缩机工作指令信号。
查阅该车维修手册,得知发动机控制模块接通空调压缩机电磁离合器的工作条件如下,空调控制模块的工作电源电压在9~16伏范围内;发动机冷却液温度(ECT传感器)低于128摄氏度;发动机转速在低于5500转每分钟;.制冷剂压力超过2850千帕时,发动机控制模块切断空调工作;当压力降到2100千帕时,空调压缩机电磁离合器吸合;制冷剂压力低于2204千帕时,空调压缩机不工作,当制冷剂压力达到220千帕以上时,空调压缩机电磁离合器吸合。
根据内容分析该车故障,散热风扇在空调压缩机不工作的情况下也高速运转,有可能是冷却液温度过高造成的,于是用诊断仪查看发动机控制模块的数据流,没有发现冷却液温度过高问题。
使用红外测温仪测量冷却液温度一实际温度为92摄氏度,并没有达到散热风扇工作的温度条件。
继续分析数据流,发现了一个重要的信息,当发动机起动后且空调系统未工作的情况下,制冷剂压力传感器提供给发动机控制模块的压力信号高达3050千帕,远远超出了发动机控制模块切断空调制冷功能的数值,看来这就是故障原因。
经过检查,确认制冷剂压力传感器的线路正常,故障在制冷剂压力传感器本身。
更换该传感器,故障彻底排除。
(三)故障小结
由于制冷剂压力传感器提供错误的制冷剂压力信号,发动机控制模块切断空调制冷功能,同时接通散热风扇继电器,散热风扇继电器,使散热风扇高速运转。
在下列情况下,发动机控制模块指令散热风扇高速运转,发动机冷却液温度达到110摄氏度;制冷剂压力超过1655千帕;
发动机控制模块诊断到某些故障(设置相关故障码)。
此类故障码指的是及散热风扇工作有关的故障码。
例如,制冷剂压力传感器插头脱落或线路连接不良,引起发动机控制模块设置相关故障码,散热风扇将高速运转。
因此,不难理解为何此车的空调制冷系统不工作而散热风扇却高速运转,只要存在制冷剂压力传感器故障,发动机控制模块通常会设定相关故障码,并且中止空调压缩机工作,指令冷却风扇高速运转。
另外需要说明的是,在以下情况下,散热风扇低速运转:
发动机冷却液温度超过106℃;制冷剂压力超过千帕;当车辆关闭后,如果在点火关闭条件下发动机冷却液温度高于140摄氏度,系统电压大于12伏,散热风扇将低速运转约3分钟。
三、别克君越轿车ABS故障灯点亮故障检修
(一)故障现象
一辆2003年产的别克君越3.0L轿车,行驶了25万多公里,该车出现发动机烧机油现象,在我站进行大修,修完后着车发现ABS灯和TRAC灯点亮。
(二)故障分析及排除
师傅使用故障诊断仪进入ABS控制单元读取故故障码,发现其中储存了3个故障码,分别为:
C1254(异常关闭检测),C1277(请求扭矩信号电路功能失效),以及C1298(动力系统控制单元class2串行数据连接功能失效)。
这3个故障码都是当前故障,使用故障诊断仪无法清除。
随后师傅检查发动机控制单元,发现故障码U1040,含义是电子制动控制单元失去通信。
而且进入其他控制单元后发现都有同样的故障码。
根据以往的经验,ABS控制单元能够通过故障诊断仪进行访问,说明控制单元的信号线、电源线和搭铁线应该没有问题,而其他控制单元却及其失去通信,师傅认为最大的可能就是ABS控制单元本身出了问题。
而此车ABS控制单元售价为5000多元,相对较为昂贵4个车轮的ABS系统硬件构成主要由传感器(包括轮速传感器、减速度传感器和车速传感器)、电子控制装置、制动压力调节器三大部分组成。
在汽车制动过程中,轮速传感器将转速信号连续不断地输送到ECU。
ECU根据转速信号并按一定的逻辑计算出参考车速,然后再根据参考车速和车轮角速度计算出车轮的参考滑移率。
当某个车轮的减速度、加速度以及参考滑移率超过其控制门限值时,ECU便向液压调节器输出控制指令,控制该轮缸中的制动液压变化,使该车轮的参考滑移率保持在理想范围内。
形成一个以滑移率为目标的自动控制系统。
传感器测量车轮转速并将这一数据传送至电子控制装置上,控制装置是一个微处理器,它根据车轮转速传感器信号来计算车速。
在制动过程中,车轮转速可及控制装置中预先编制的理想减速度的特性曲线相比较。
如果控制装置判断出车轮减速度太快和车轮即将抱死时,它就发出信号给液压调节器,液压调节器可根据来自控制装置的信号对制动器的卡钳或轮泵的油压进行控制(作用、保持、释放、重新作用)。
这一动作,每秒钟能出现10次以上。
ABS通过使趋于抱死车轮的制动压力循环往复而将趋于防抱车轮的滑动率控制,在峰值附着系数滑动率的附近范围内,直至汽车速度减小至很低或者制动主缸的常出压力不再使车轮趋于抱死时为止。
制动压力调节循环的频率可达3到20赫兹。
在该ABS中对应于每个制动轮缸各有对进液和出液电磁阀,可由电子控制装置分别进行控制,因此,各制动轮缸的制动压力能够被独立地调节,从而使四个车轮都不发生制动抱死现象
由于该车在进站大修时没有出现此类问题,但大修完后故障出现,所以师傅询问了负责此车的维修技师,其在断开ABS控制单元时操作是否规范,而得到的回答非常肯定,故排除了人为故障的可能。
由于故障码C1254和C1298在日常维修过程中较为少见,为了确定故障的真正原因,我查阅维修手册上关于这2个故障码的故障说明。
其中,关于C1254的故障说明是:
当电子制动控制单元继电器启动(打开)时,向电磁线圈和制动泵电机供电。
此故障代码表示识别到电子制动控制单元及接地或蓄电池连接松脱,或行驶时蓄电池断开的功能失效的故障。
C1298的故障说明是:
class2串行数据允许线路上所有控制单元按照需要互相发送信息。
每个控制单元都被分配了识别号,所有线路上的信息都配有接收优先级。
当点火开关于接通位置时,每个控制单元都将开始收发信息。
class2串行数据路上的每个控制单元都知道应发送和接收的信息。
但是,哪个控制单元可能给它们发送了信息却是未知的。
只有在控制单元接收到它所需的信息以及发送信息的控制单元的识别号以后,才能获取该信息。
之后,这一故障被记忆,直到点火开关关闭为止。
在了解了这2个故障码的含义后,对维修手册上的诊断过程进行分析,发现针对这2个故障码的诊断过程基本一样,都是先检查搭铁和电源,如果没有问题则更换ABS控制单元。
但由于能够使用故障诊断仪对控制单元进行检测,师傅认为电源和搭铁没有问题。
决定对ABS控制单元的线路进行检查。
首先断开蓄电池负极线,然后拆下ABS插头,再接上蓄电池负极线,此时师傅用万用表的电阻挡测量插头的搭铁线,及蓄电池的负极之间的电阻为17欧。
又用试灯测量插头的电源线,当及车身搭铁时试灯亮,但是及插头的搭铁线搭铁试灯却不亮,应该是ABS控制单元的搭铁存在问题。
随后我拆下空气滤清器壳体,并拆下ABS控制单元的搭铁线,发现搭铁点脏污腐蚀。
原来故障是因为ABS控制单元搭铁线接触不良引起的用砂纸对搭铁点和搭铁线进行妥善处理并装好后,用试灯测量插头的电源和搭铁正常,用万用表测量插头的搭铁线及蓄电池负极间的电阻值为0.5欧。
将所有部件装复后,打开点火开关,ABS灯熄灭了,用诊断仪读取故障码都为历史性故障,清除故障码后车辆工作一切正常。
通过此事我认为经验在现代的维修过程中不可靠,只有科学的诊断方法才是解决问题的法宝。
更换全新的电子制动控制模块,换完后发动机直接着车,但组合仪表牵引力控制指示灯点亮。
电子驻车制动、电子助力转向均恢复正常。
在线给电子制动控制模块编程,并做配置及设定,组合仪表牵引力控制指示灯熄灭。
故障排除。
由于行驶中仪表板上的ABS故障指示灯点亮,说明ABS电脑记录有故障代码。
根据别克维修手册中提供的故障代码读取方法,人工调取故障代码41。
查故障代码表得知故障代码41(表示右前电磁阀线路开路)。
为确认是否电磁阀线路的故障,用万用表测量ABS总泵的电磁阀线路,测量时发现有一根线及其它任何一根线都不相通(正常电磁阀引脚之间是相通的),由此可以判断这根线便是故障代码41所指的开路线。
为查出具体开路部位,采取以下方法,拆下ABS总泵(位于发动机室左侧前端),分解ABS总泵,从其他底部拆开便看到四个电磁阀,打开ABS总泵后,便看到有一根线端已明显断开,此即故障所在,用一根比较小的电线把电线的开路端焊接起来,然后用万用表的欧姆档原来开路的线及其他各线是否相通,结果相通,然后按照规定顺序对ABS系统进行空气排除。
试车后,ABS系统功能恢复正常,故障排除
(三)故障小结
对于通用别克的制动系统的维修,其实关键在故障诊断上,要分清故障是发生在常规液压制动系统还是ABS装置上,要进行路试或故障自诊,并针对作出故障分析,只有找真正的故障点,然后作出对应的检修。
唯有这样有效地排除故障。
四、别克君越轿车电子驻车制动故障检修
(一)故障现象
一辆行驶里程约83860公里的2010款上海通用新君越,该车配置了2.4LLE5发动机、6T40E自动变速器、电子驻车制动、高强度放电大灯。
车主反映,车辆的组合仪表ABS灯和驻车制动灯亮;中部信息显示屏显示:
请检修AFL灯、牵引力控制灯和检修制动系统指示灯亮;电子驻车制动不起作用,方向沉。
(二)故障分析及排除
首先确认故障现象,确如客户所述,打方向虽有助力,但明显发沉,用手向上扳动电子驻车制动开关,驻车制动器无反应。
连接GDS+MDI,读取车辆故障码,发动机、变速器、车身等控制模块均有故障码U0121:
及电子制动控制模块失去通信。
GDS+MDI不能单独进入电子制动控制模块和电子驻车制动控制模块读取故障和数据流,但能进入头灯控制模块。
在以往的维修中,遇到过因搭铁不良导致及电子制动控制模块失去通信的情况,所以这次就直接处理了电子制动系统线路的G110搭铁点,试车,故障依旧。
根据电子制动系统的线路图,断开蓄电池负极,拔下电子制动控制模块的连接器,用万用表欧姆挡分别测量电子制动控制模块连接器的13脚和38脚及蓄电池负极线之间的电阻,分别为0.2欧和0.3欧,电阻正常。
连接蓄电池负极线,使车辆电源模式位于ON挡,测量1脚和25脚的电源,正常,测量作为通信启用线的33脚的电源,也正常。
又测量了诊断连接器(DLC)6脚和14脚的电阻,6脚的工作电压和14脚的工作电压,均正常。
因为GDS+MDI同样不能对电子驻车制动控制模块进行诊断,电子驻车制动器也不能工作,电子驻车系统的故障引起了这一系列,师傅决定换个角度,从电子驻车系统入手,根据电子驻车系统线路图,测量A脚电源和H脚的搭铁情况,均正常,测量P脚通信启用线的电源,亦正常。
根据数据通信线路图,测量F脚和L脚及电子制动控制模块17脚和18脚的导通情况,正常。
测量F脚、L脚和诊断连接器,6脚和14脚,正常。
将蓄电池断电几分钟后装复,再次连接GDS+MDI,这次居然能够进入电子驻车制动控制模块,读取故障码,除了U0121外,另外有C0561,已保存系统停用信息。
电子制动控制模块依然不能进去。
踩制动踏板,用手拉电子驻车制动开关,电子驻车制动器作动,但拉紧后又释放了。
这说明电子驻车系统是正常的,只是某种外在因素影响到了其正常工作。
电子制动控制模块依然不能通信,师傅认为是电子制动控制模块影响到了电子驻车系统的正常工作,然后将电子制动控制模块连接器拆下,点火开关位于ON位置,发现组合仪表中部的信息显示屏依次显示,燃料不足,请检修ESP(电子稳定性程序)。
请检修紧急驻车制动系统,请检修AFL灯。
同时燃油表处在最低位置不动,用手拉电子驻车制动开关,电子驻车制动器不作动。
电子制动控制模块正常工作及否影响到了电子驻车系统的正常工作。
电子制动控制模块通信线路和电源搭铁均正常,判断是电子制动控制模块故障。
因为电子制动模块价格不菲,也为了验证判断,将另一君越事故车的相同零件号的电子制动控制模块装到故障车上,点火模式位于ON位置,发现组合仪表上的ABS灯和驻车制动灯熄灭,组合仪表中部的信息显示屏依次显示,燃料不足,请检修AFL灯。
燃油表处于最低位置,用手拉电子驻车制动开关,电子驻车制动器收紧,下压电子驻车制动开关,电子驻车制动器释放。
连接GDS+MDI,已能进入电子制动控制模块,读取故障码,有C1100制动压力传感器2断路B3902接收到防盗标识符错误C056E电子控制模块软件。
一般在日常维修当中,不仅是上海通用别克制动系故障,其它车型的制动系统故障基本有以下几种,以及维修的方法基本相同。
我将其归纳为几种常见故障现象及检修方法,制动不良分为制动管渗漏或阻塞;制动液不足,制动油压下降而失灵。
应定期检查制动管路,排除渗漏,添加制动液、疏通管路。
制动管内有空气进入,使管路中出现气泡,从而使制动力下降。
维护时将制动分泵及管内空气排净。
操作方法是,打开排气螺钉然后反复踩下制动踏板,直到无气泡排出,表明空气已净了,并按规定添加制动液。
制动摩擦片被油垢污染或浸水潮湿,摩擦系数急剧降低。
维护时拆下摩擦片用汽油清洗,并用喷灯加热烘烤,使渗入片中的油渗出来,渗油严重时更换新片。
对于浸水的摩擦片,可用连续制动以产生热能使水蒸发、恢复其摩擦系数即可。
制动总泵、分泵皮碗损坏,制动管路建立不起正常的制动压力,而且制动液漏渗,制动不良。
应及时拆检制动总泵、分泵皮碗、更换磨蚀损坏部件。
制动跑偏,同轴左右两边制动器制动产生时间不一致,大多是两边制动器制动间隙不均或接触面积差异所引起。
遇此现象,可按规定重新调校前后轮制动间隙,必要时修磨摩擦片,使前轮先于后轮制动。
同轴左右两边制动器的制动力不一样。
这通常是某轮制动分泵漏油、制动摩擦片严重油污、摩擦系数出现差异或左右轮胎气压不等而引起。
可用汽油清洗摩擦片,调整轮胎气压、修复漏油处。
左、右轮胎气压不均造成跑偏。
左右轮胎气压必须一致,否则两边车轮的实际转动半径不同,行驶的直线距离不等而出现侧滑,必须按规定的标准给各轮胎充气。
制动盘失圆,其圆度误差超过0.5毫米。
制动盘工作面变形,制动时片及鼓贴合瞬间,便发生碰撞,同时发出尖锐的撞击响声。
维护时拆下制动盘按规范标准进行搪削,并需进行平衡校验,不平衡量应控制在2009厘米之内。
制动摩擦片表面太光滑、摩擦系数减小,而制动压力大时,光滑的表面滑磨时便会产出摩擦噪声,或在摩擦副之间塞进了异物挤压摩擦表面,由此也会出现摩擦噪音。
维修时拆下制动盘、清除异物,并且用粗砂纸打磨摩擦片,并使之工作面接触面积达70%以上即可。
制动摩擦片严重磨损,表面出现沟槽及不规则形状,制动时制动摩擦片不能完全有效的和制动盘贴合,或制动支撑板变形、破坏了鼓及片的同轴度,局部摩擦、碰撞而出现噪声。
维修时,更换摩擦片、校正制动支撑板。
制动间隙过小、踏板自由行程过小,当放松制动踏板时,制动力没有完全解除,使得摩擦片长时间处于摩擦状态。
遇此情况应按规范重新调整制动间隙即可。
制动后,制动摩擦片和制动盘不能分离。
其原因可能是制动盘和制动摩擦片变质,烧结黏住。
直接更换制动盘和制动摩擦片。
制动产生的热量使回位弹簧受热变形、弹力下降或消失,不能保证制动摩擦片。
(三)故障小结
查阅线路图,驻车制动控制模块、电子制动控制模块、可变动力转向电磁阀、前照灯控制模块、油泵和油位传感器组件并联在一条通信启用线上。
而在数据通信线路中,前照灯控制模块、驻车制动控制模块、动力转向控制模块也是并联在高速通信网络中。
当及电子制动控制模块失去通信时,驻车制动控制模块、前照灯控制模块、动力转向控制模块不能正常工作。
当断开电子制动控制模块连接器时,除驻车制动控制模块、可变动力转向电磁阀、前照灯控制模块不能正常工作外,组合仪表上的燃油表不指示燃油油位。
当及电子制动控制模块失去通信后,前照灯控制模块因不能获得转向盘转角传感器信息没有随动转向控制;驻车制动控制模块因不能获得车速加速度等信息不能正常工作;动力转向控制模块因不能获得车速和转向盘转角信息,可变助力执行器的电流为0,转向盘只靠液压提供助力。
当接收不到电子制动控制模块的防盗标识符或防盗标识符错误时,通信网络不向组合仪表发送燃油箱液位信息。
结论
此篇论文描述了别克君越轿车踩制动熄火、制动失灵、ABS故障灯点亮、别克君越轿车电子驻车制动故障的检修,别克君越轿车制动系统故障这几个方面的问题。
总而言之,我了解了汽车制动系统的概念,运行原理,以及驱动制动系统,驻车制动系统和ABS防抱死制动系统之间的一些故障诊断。
汽车制动系统故障原因很多,手制动系统分为最常见的制动问题,制动故障,制动阻力和制动偏差等一些可能的原因,驻车制动系统和ABS制动系统故障诊断和维护,分析汽车制动器故障原因造成的对比,让我更好地分析这些部件,更容易找出原因,并且无法实现汽车制动系统的快速修复。
当然现在的技术还是在汽车制动系统的烘烤性能上是完美的,我在这里并不是全面分析了其所有的故障和故障原因,而是在几天之后,我将继续努力了解和学习。
参考文献
[1]杨万福.发动机原理及汽车性能.北京高等教育出版社,2016
[2]孔宪辉.张广坤.汽车故障诊断技术.北京高等教育出版社,2014
[3]王爱国.陈健伟.田苗法.汽车制动信号及灯路故障报警装置设计.佳木斯大学出版社,2017
[4]曹晓光.汽车使用技术.北京高等教育出版社,2016
[5]陈文华.汽车发动机构造及维修.北京人名交通出版社,2013
[6]张风山.国产轿车故障诊断及排除.北京机械工业出版社,2013
致谢
几年寒窗,所收获的不仅仅是愈加丰厚的知识,更重要的是在学习和实践中所培养的思维方式、表达能力。
非常庆幸这些年来我遇到了许多恩师益友,无论在学习上、生活上还是工作上都给予了我无私的帮助和热心的照顾,让我在诸多方面都有所成长。
春梦秋云,聚散真容易。
离校日期已日趋临近,毕业论文的完成也随之进入了尾声。
从开始进入课题到论文的顺利完成,一直都离不开老师给我热情的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!
衷心老师对我的指导和教诲。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 别克 汽车 故障 检测 维修