QC资料提三效真空度doc.docx
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QC资料提三效真空度doc
提高三效真空度
一、小组概况
1、我组成立于2007年3月,QC小组活动时间为2007年3月至6月。
课题类型为现场型,共由6人组成,成员接受TQC教育均在72学时以上。
每月活动四次,每次都有记录。
2、小组组成
姓名
年龄
性别
职务
组内分工
文化程度
张永岐
43
男
科长
组长,管理
大专
董玉新
42
男
车间主任
组长,管理
大专
王朝晖
35
男
副科长
副组长,设备
大专
张明立
35
男
责工
组员,现场综合
中专
于亚庆
42
男
责工
组员,仪表计量
大专
酆历
37
女
责工
组员,设备
中专
张淑梅
38
女
技术员
组员,工艺
中专
(表一)
二、选题理由
1、我公司隔膜烧碱蒸发系统三效真空度值偏低,达不到原定工艺控制指标,急需对其进行调整提高。
2、三效真空度值的提高能降低隔膜碱的蒸汽消耗量,提高蒸发装置的经济运行能力。
因此决定将提高三效真空度作为本次TQC小组的攻关课题。
三、现状调查
小组成立后,我们对隔膜烧碱蒸发系统正常开车期间的真空度(洗效期间不计)进行了监测,并汇集列表,见表二:
时间
三效真空度日监测平均值(Kpa)
工艺要求真空度最低限值(Kpa)
备注
3月6日
68.3
77
3月7日
67.8
77
3月8日
68.2
77
3月9日
67.7
77
3月10日
68.4
77
3月11日
67.6
77
制表人:
张明立(表二)
根据以上表格数据绘制折线图如下:
制图人:
丰历
三、设定目标
通过调查走访了几家氯碱厂,有多家企业的三效真空度值能达到85Kpa以上,据此我们确定了本次QC小组活动的目标值。
见表三:
本次QC活动目标值
项目
现状
目标值
三效真空度平均值
68KPa
85KPa
制表人:
张淑梅(表三)
目标的可行性:
1、我厂的真空装置与那些能达到85Kpa以上的企业的真空装置相同或相近。
2、我们与2家能达到85Kpa以上的企业之间能进行无保留的技术交流,我们可以吸收和借鉴他们的经验。
3、公司、车间领导对该课题非常支持,在人力、物力、改造费上能够提供充足的保障。
4、小组成员的专业配备齐全,专业技术水平较高,有能力完成好这项工作。
所以此目标值具有很高的可行性,我们对将真空度提高到85Kpa充满信心。
五、原因分析
经过小组成员讨论分析,找出了影响蒸发三效真空度的原因。
并据此绘制了因果分析图。
蒸发三效真空度偏低因果分析图
制图人:
丰历
六、要因确定
针对以上各种原因,我们收集了有关数据,分别分析如下:
1、大气冷凝器排容能力不足。
该设备从90年投用至今已有17年,因外部锈蚀、内部结垢造成设备排容能力严重降低,且结垢无法清除。
空载试验可达到的最大真空度为80Kpa;而金华化工厂相同的设备空载试验可达到的最大真空度为92Kpa。
(上水温度均为31度)由此可知,更新大气冷凝器即可提高真空度达12Kpa,所以此项是要因。
2、凉水塔降温不足
现用凉水塔为逆流填料式,风机转速低,风叶直径较短,实测降温能力为5℃左右,而新型凉水塔的降温能力可达10-12℃.按冷凝水温与可达到的最大真空度的对照表,可知此项可提高真空度的值在5(KPa)左右,所以此项也是要因。
3、水泵水量偏小
从1.5万吨的产量时就是此设备,其理论流量为486立方米/小时,现已提量至3.6万吨,另外加上设备老化、管道结垢等原因造成设备出力已偏小。
经超声波流量计测量,现水量为450立方米/小时左右,降幅有限,不是要因。
4、三效真空系统有漏点
效器顶部真空管有腐蚀漏点,会影响真空度,但泄漏并不严重,可趁系统停车进行焊补,不是要因。
5、循环水温度高
1)有热水流入
现有一部分90多度的冷凝水从2、3效冷凝水罐溢流入大气冷凝器下水管的底部水封槽内,造成系统水温升高,从而降低了大气冷凝器的真空度。
但溢流水量不是很大,所以此项不是要因。
2)当解决了凉水塔降温能力不足和上水量偏小的问题后,循环水温度就会降下来,此项不是要因。
6、无自控出料系统
蒸发三效的出料没有自控系统,不能实现连续出料,对真空度也有负面影响,但不是要因。
7、夏季环境温度高
夏季环境温度高会影响真空系统的能力,但此项各企业都无法避免,不是要因。
经分析确定,大气冷凝器排容能力不足、凉水塔降温不足,是导致蒸发三效真空度较低的主要原因。
七、制定对策
针对要因,我们制定了相应的对策。
见表五:
对策表
序号
要因
目标值
对策措施
负责人
完成时间
一
大气冷凝器排容能力不足
空载真空度达92Kpa
以上(水温31℃)
1、重新设计制作大气冷凝器,更换下降管,增大系统排容量。
酆历
2007年5月
二
凉水塔降温能力低
降温幅度达10℃以上(上水温度45℃)
将填料冷却塔改为无填料喷雾冷却塔,从而加大其降温能力;或改造现用凉水塔,加大其降温能力
张明立
酆历
2007年6月
制表人:
丰历(表四)
八、对策实施
小组成员按对策表内容各负其责,组织实施。
借助全厂停车大修的时机,进行了一系列的工作。
1.更新大气冷凝器
鉴于现用大气冷凝器经常发生堵、漏等情形(已使用16年),决定对其进行更新。
并为新冷凝器增设了旁路真空室,进一步加大了其抽吸不凝汽的能力。
此项工作于07年大修前期准备停当,在大修期间对大气冷凝器进行了更新,并将大气冷凝器的下降管也全部更新,如此制约真空度的中心设备的问题就解决了。
2、改造凉水塔
现用的DNBL-400型凉水塔已老化破漏,经实地测量,其降温能力仅为5度,所以加大凉水塔的冷却水温和水量就成了提高真空度的关键环节。
经调查了解,可用无填料喷雾式冷却塔取代现用塔,这种冷却塔在黄骅市化工厂的使用效果很好。
本着节约资金的原则,厂里决定暂时采取旧设备改造的方法来提高凉水塔的降温能力。
具体措施为将管式布水器改为淋水盘式;加大冷却风机的电机和风叶直径;更换内部填料;修复损坏的百叶窗等。
在07年大修期间,我们对凉水塔进行了以上几项改造,将管式布水器改为淋水盘式;将风机电机由11KW增大到了15KW;风叶直径从3.78米增大到了4米;更换了全部填料;修整了百叶窗。
经改造后的冷却塔的降温能力提高到了11-12摄氏度。
对于较易整改的其他原因项目,我们也采取了简易的整改措施,如通过接管引流高温冷凝溢流水;通过维修提高泵的性能;通过焊补等方法减少系统漏点等。
九、效果检查及效益估算
1、效果检查
我们将对策实施后系统真空度的数据进行了一段时间的统计,
并绘制了统计表,见表六:
时间
三效真空度日平均值(KPa)
工艺要求真空度最低限值(KPa)
备注
7月1日
85
77
目标值85KPa
7月2日
85
77
7月3日
85
77
7月4日
84
77
7月5日
85
77
7月6日
86
77
制表人:
张明立(表五)
并根据以上统计数据绘制了折线图,见下页:
绘图人:
于亚庆
我们将改造前、改造后的真空度做了如下统计:
分类
改造前
目标值
改造后
数值(KPa)
68
85
85
制表人:
张明立(表六)
根据上表数据绘制柱形图如下
由上图可以明确看出,提高三效真空度的目标值实现了!
2、效益估算
由以上数据可看出,对策实施后,隔膜碱蒸发综合汽耗达到了预期目标。
按照有关资料的介绍,蒸发系统的末效真空度每提高1333Pa,吨碱耗汽可降低13公斤,现我厂每吨蒸汽的成本价约为120元,据此,我们对本次QC的经济效果进行了以下估算:
1)、提高真空度后吨碱节汽量为:
(85-68)*1000/1333*13=165.79公斤
2)、按装置总产量折算年可节约费用为:
165.78*40000/1000*120=79.58万元
3)、改造投资
更新大气冷凝器和下降管的费用为4.5万元,凉水塔改造的费用为2万元,其他零星维修费为1000元左右。
合计改造投资为4.5+2+0.1=6.6万元。
4)年增效益估算
79.58-6.6=72.92万元
十、巩固措施
为巩固这一成果,设备科和生产科联合对设备性能的降低设定了最低允许值:
大气冷凝器的无负荷抽真空能力降至86Kpa,即必须进行维修或更换;凉水塔的降温能力低于8℃即需检修或更换。
从而避免系统在不经济的状态长时间运行。
十一、今后的打算
通过本次QC小组活动使蒸发三效真空度提高到了一个新的水平,取得了良好的经济效益。
目前,化工行业市场竞争激烈,节能降耗始终是生产中一个常抓不懈的主题,是提高产品市场竞争力的重要一环,为使我公司在竞争中处于不败之地,我们还会在降低蒸发吨碱汽耗、降低碱损失、提高设备使用寿命、节约原材料消耗等方面继续深入挖潜,为公司创造出更好的经济效益。
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