1、水电厂机组及公用设备C级检修管理工作报告水电厂机组及公用设备C级检修管理工作报告*郁江老口航运枢纽*电厂2022年春季机组及公用设备C级检修管理工作报告*郁江老口航运枢纽*电厂2022年春季机组及公用设备C级检修管理工作报告一、主要参数*水电厂为低水头径流式日调节水电站,水库上游正常蓄水位75.5m。电站共装5台灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容易为5某30MW。水轮机型号:GZ-WP-670;发电机型号:SFWG30-76/7380;额定功率:30MW;最大水头:15.32m;额定水头:9m;最小水头:2.7m;额定流量:374.27m3/S;额定转速:78.9r/min;最大水推力:6600
2、KN.二、检修概况一检修等级和进度方案:2022年03月10日至2022年04月30日进行1次C级检修,共计40日。实际:2022年03月10日至2022年04月30日竣工,共计40日。二运行参数修前上游水位:70.28米,修后上游水位70.53米。三检修依据及引用标准、规程和标准(但不限于)GB7894-87水轮发电机根本技术条件GB/T8564-2003水轮发电机组安装技术标准GB/T9652.1-1997水轮机调速器油压装置技术条件GB/T9652.2-1997水轮机调速器油压装置试验验收规定GB/T15468-2006水轮机根本技术条件GBJ148电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器
3、、互感器施工及验收标准DL400继电保护和平安自动装置技术规程DL489大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置平安试验规程DL490大中型水轮发电机静止整流励磁系统及装置平安验收规程DL/T8382003发电企业设备检修导那么DL496-92水轮机电液调节系统及装置调整试验导那么DL/T507-2002水轮发电机启动试验规程DL/T563-95水轮机电液调节系统及装置技术条件DL/T619-1997水电厂机组自动化元件及其系统运行维护和检修试验规程SD230-87发电厂检修规程SD1029-1993三相同步电机试验方法三、简要文字总结1、主要检修工作内容*水电厂本次机组及公用设备检修为C级检修
4、,常规工程主要进行了过流部件检查,水轮机导水机构检修,转轮、转轮室及伸缩节检查处理,水导轴承、组合轴承,大轴保护罩渗漏处理,受油器渗漏检查处理,发电机定、转子检查,调速系统检修,润滑油系统检修等。技改工程主要进行了轮毂高位油箱供油泵出口阀前管路局部改造,压力油泵底座改造,接力器锁定控制回路改造,63m管路廊道至61.3m发电机流道盖板歩梯材料采购及制作、安装。由中国能源建设集团*水电工程局承当*水电厂2台机组及公用设备的水轮机、发电机、辅机电气、机械局部检修工作;并承当机组相关各项技改工程及机组电测、热工仪表检查校验及电调、励磁、保护、监控、GIS、中低压一次设备的检修、校验等工程。2、工程完
5、成情况依据合同要求及#1机组2022年度C修工程表#2机组2022年度C修工程表公用设备2022年度C修工程表中所列的由中国能源建设集团*水电工程局负责实施的检修工程已全部完成并经验收合格。具体详见质量验收卡。整个检修过程平安情况较好,无不平安事故的发生,根本到达检修目的,详见以下主要工程检修情况。四、主要工程检修情况1.水轮机检修水轮机是把水流的能量转换为旋转机械能并带动发电机旋转发电的动力机械设备,而水轮机在运行中偶尔会发生扫堂、剪断销剪断、过速、轴瓦温度过高烧瓦等事故。作为电厂三大部件之一,水轮机运行中出现故障直接导致发电机组的不正常运行,因此根据规程要求必须对其进行定期检修。本次水轮机
6、检修包括:水导轴承及主轴检修;导水机构检修;转轮、转轮室及操作油管检修;主轴密封及检修密封检查、更换;接力器及锁锭装置检修;受油器检修;机组流道及附属设备检查。除了常规检查外还更换了主轴密封的填料密封条,更换后无漏水现象,防止了流道水渗入灯泡头的事故,详见检修验收报告。2.发电机及其附属一次设备预试及检修发电机及附属一次设备是电厂主要的发电设备,其平安可靠运行直接影响电厂发电任务。因此根据规程要求对其进行本次检修工作。本次检修包括:转子检修;定子检修;通风及其冷却系统检修;灯泡头及竖井检修;组合轴承、轴承油润滑系统检修;制动器检修;轴承高压顶起装置检修;消防设备检查。本次检修发现的问题及缺陷处
7、理有:(1)、#1#2机组组合轴承法兰面渗漏:检查发现组合轴承法兰面螺栓有松动现象,对组合轴承法兰面螺杆均匀紧固,现组合轴承法兰面无渗油现象。(2)、#1#2机组大轴保护罩与组合轴承连接法兰面渗漏处理:将大轴保护罩分解,发现大轴保护罩法兰盘根偏小,设计盘根为6mm,实际测量计算的盘根大小为8mm,更换8mm的盘根,经机组运行检查已无渗漏现象。经过以上处理防止了组合轴承因为跑油而引起烧瓦事故,保证机组能平安可靠运行,详见检修验收报告。3.发电机辅助设备系统检修本次检修包括:调速系统机调局部检修及调试;油压装置(机械局部)检修调试;油系统设备检修;水力测量设备检查维护;机组气系统设备检修等3.1本
8、次检修发现的问题及缺陷处理有:(1)、检修时发现轴承供油总管电动阀的驱动电机和监控关阀的开出继电器底座烧坏。现在已更换新的驱动电机并邀请厂家更换新的开出点,试验动作正常。防止了因油流中断而发生事故停机现象。2#1机组主轴密封供水管路2号电磁球阀在开、停机状态均在常开状态,上位机无法操作关闭。对其行程进行调整后恢复正常。防止了因密封水中断引起主轴密封干磨事故发生。3.2局部设备改造结果163m管路廊道至61.3m发电机流道盖板歩梯材料采购及制作、安装:改造前63m管路廊道至61.3m发电机流道盖板楼梯径斜度大容易滑跌,存在平安隐患,由检修公司根据现场制作步梯。此技改消除了该平安隐患。2调速系统锁
9、定电磁阀控制技改:机组锁定电磁阀只能在监控开停机流程时投入和退出,不能够手动投入和退出,为了方便试验时的需要及应急情况下能手动投退锁定电磁阀因此将锁定电磁阀增设一个手动控制回路,技改后投退正常。本次辅机检修到达了检修目的,详见检修验收报告。4.调速系统检修调速系统在水电厂中的作用是检测水轮机转速,调整转速的大小,控制水轮机流量,控制机组开机、停机、紧急停机、增减负荷等。其平安可靠运行直接关系到发供电质量,对电力系统和发电稳定运行有着非常重要的作用。因此根据规程要求对其进行本次检修工作。本次调速器主要检修工程:电气屏柜清扫及各种电气预防试验;压力油过滤机压油槽清洗;调速器联动试验。各种试验数据合
10、格,详见检修验收报告。5.励磁系统励磁系统的平安可靠运行直接关系到发供电质量,对电力系统和发电稳定运行有着非常重要的作用。因此根据规程要求对其进行本次检修工作。本次励磁检修工程有:灭磁开关柜检修;励磁变检修;调节柜、灭磁开关柜、整流功率柜检修;1号、2号功率柜检修,具体试验数据合格详见检修验收报告。6.保护系统当电力系统发生事故或故障时,通过继电保护元件的动作,断开故障设备或投入备用电源等,以尽快断开短路电流或保证供电等,减小对电力系统的危害及损失。而保护系统检修是为了检验保护装置动作的可靠性、快速性、灵敏性,为设备平安运行提供保障。本次检修工程有:保护屏清扫除尘,端子清洁、紧固;PT回路负载
11、电阻测量;保护定值校验;保护装置在80%Ue直流电源情况下,保护联动试验检查;保护联动试验跳发电机出口断路器、合灭磁开关试验。各种试验数据合格,详见检修验收报告。本次检修发现的问题:1在做#1#2主变重瓦斯保护联动试验时开关拒动,检查发现非电量保护装置接线错误,经处理后恢复正常。该保护是对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能做出灵敏动作,经过此次处理防止主变因为以上故障造成严重损坏。7.监控LCU现地控制系统现地LCU的作用是能完成自动开机、停机、发电机有无功调节和自动处理水轮发电机的事故和紧急停机等功能。而对其进行检修的目的是检查其遥信量及
12、要测量是否正确,其控制流程是否正确可靠。本次检修工程:盘柜整体清扫、检查、端子紧固;自动准同期装置检查、校验;变送器检查及校核;I/O量及模拟量通道校验;转速装置检查校验;PLC主控、事故流程模拟试验;各个自动化元器件检查试验;风闸电磁阀、空气围带电磁阀及其控制回路检查,手动、自动动作试验;导叶剪断销信号回路检查、测试,信号确认;导叶锁锭控制信号回路检查、测试。试验数据合格详见检修验收报告。8.GIS、主变及中低压一次设备检修一次设备是直接用于生产、输送和分配电能的高压电气设备其平安可靠运行直接影响电厂发电任务。因此根据规程要求对其进行本次检修工作。本次检修工程:屏柜清扫;电缆孔洞封堵;标识标
13、牌完善;电气设备常规预防试验。检修试验数据合格,详见检修验收报告。本次检修发现的问题:110KV系统检修时发现局部盘柜有CT二次侧开路现象,现已进行短接处理,运行后未发现CT开路报警信号。此问题的解决防止人身平安和设备损坏事故的发生。2#1#2主变压力释放阀新装未曾动作过,现已拆开进行信号效验,效验正常,保证了主变可靠运行。9.渗漏排水系统渗漏集水井在设计中都处于整个电站的最低点,不及时排水容易出现水淹厂房的危险,因此必须对其定期检修使其长期处于可靠状态。本次检修工程:渗漏排水泵轴线检查;渗漏排水泵管路渗漏检查;渗漏排水泵管路除锈防腐;电气控制预防性检查及试验。检修各项试验数据合格,详见检修验
14、收报告。10.检修排水系统检修离心排水泵是用来排检修集水井,认真的检修离心泵,使离心泵平安高效的排走厂房检修集水井,对厂房廊道的平安有着重要的意义,本次检修工程:检修排水离心泵轴线检查;检修排水泵管路渗漏检查;检修排水泵管路除锈防腐;电气控制预防性检查及试验。检修各项试验数据合格,详见检修验收报告。11.中、低压空压机系统压缩空气用于油压装置充气、机组停机制动装置、检修维护时风开工具及吹扫、空气围带,压缩空气是保证机组平安的重要的辅助装置,在检修中认真检查空压机、气罐、管路是否正常工作。本次检修工程:空压机润滑油检查更换;储气罐平安阀校验;空气过滤器清扫检查;气系统管路漏气检查;电气控制预防性
15、检查及试验。检修各项试验数据合格。12.生活供水系统生活供水系统是供厂房生活用水、主轴密封用水的,生活供水系统的正常运行保证的机组主轴密封的正常运行以及厂房生活用水的正常运行。本次检修工程:供水泵轴线检查;水泵管路渗漏检查;水泵管路除锈防腐;电气控制预防性检查及试验。检修各项试验数据合格,详见检修验收报告。13.消防系统发电机消防系统当发电机着火时能起灭火作用,对发电机的保护起着至关重要的系统,本次检修中主要检查消防、泵是否正常工作。本次检修工程:水泵轴线检查;水泵管路渗漏检查;水泵管路除锈防腐;电气控制预防性检查及试验。检修各项试验数据合格,详见检修验收报告。14.机组检修后启动试验及带负荷
16、试运行机组C级修开机启动试验各项检查、试验工程参照2022年*水电站机组C修开机启动试验方案完成,机组各摆度、瓦温正常,各检修工程的设备启动试验运行正常,启动试验完成后,检查机组各部系统未见异常。#2机组带负荷试运行与2022年04月02日17时20分开始,至04月03日16时00分,#1机组带负荷试运行于2022年04月29日08时00分开始,至04月30日15时00分以后,试运行期间检查机组各部摆度正常,各部轴承温度正常,各系统运行正常。机组及公用设备C修按要求全面完成,检修工作已全部竣工,机组已处于正常备用状态。五、存在问题及整改措施1、经过本次检修过程发现设备部现场协调人员对检修的筹划
17、及现场管理未考虑现场设备实际,仅凭以往经验做出主观判断。今后的工作方案:1今后技术培训需加强,努力提高个人技术水平。2提高个人对现场设备熟悉程度,处理事情需从现场实际出发,杜绝主观判断。3总结本次事故的经验教训,杜绝在以后的检修工作中再次发生类似的事件。4由于现场管理人员经验及技术水平有限,今后需到其他电厂学习检修筹划及现场管理经验等。2、本次检修过程由于涉及的面多并且处于#3机组调试及#4机组安装期间,人员安排缺乏,会存在有些工作面监管不到位的问题。今后检修工作中应尽可能每个面的工作都有人跟进,这样既可对检修工作监管到位,也可以提高人员的技术水平及设备的熟悉。六、电厂主要设备检修的目的及意义
18、水电站的设备正常维护与检修是提高设备健康水平,保证水电站满发、多发、平安、经济运行的重要措施。根据电力工业特点,要掌握水电设备运行规律,做好设备的日常维护,就必须坚持以预防为主和质量第一的检修方针。切实做到应修必修,修必修好,使水力发电厂设备经常处于良好状态。为了使水轮发电机组具有很高的运行可靠性,保证经常处于良好的工作状态,防止事故停机,就必须对水轮发电机组进行有方案的检修,更换那些难以修复的易损件,修复那些在运行中已明显损坏且可修复的零、部件,这一方面可以保证最好的利用水能,同时又可以保证水电站不间断的向系统和用户提供电能。相反,如果缺乏对水轮发电机组的检查和修理或者检修质量不高,将会导致运行过程中发生故障或事故,从而使某些重要设备整体损坏或其主要零、部件完全损坏,甚至水电站无法向系统和用户继续供电,因而会严重影响甚至破坏整个电力系统正常的供电方案。从主要工程检修情况来看,本次检修工作到达了检修目的。