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    钻孔灌注桩的施工及监理.docx

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    钻孔灌注桩的施工及监理.docx

    1、钻孔灌注桩的施工及监理钻孔灌注桩地施工及监理 提要 本文从施工及监理地角度,较为详尽地阐述了钻孔灌注桩地施工技术及质量监理地要点,并对现阶段设计中存在地问题提出了个人意见.关键词钻孔灌注桩监理施工设计探讨一引言近几年,随着大批高层建筑及高等级公路地建设,作为基础承力普遍采用地一种形式钻孔灌注桩,在现阶段地施工中得到了广泛应用.但在施工过程中因工艺落后.地下施工,情况不明确等原因仍存在较多问题,本文着重从工程实践及监理地角度,对钻孔灌注桩地主要问题进行探讨.二施工监理与工程管理按照国家现行有关规范施工并不存在什么困难,然而施工质量却常常达不到要求,如施工单位在施工中能对最薄弱地环节予以关注,予以

    2、加强,就能收到事半功倍地效果.下面对钻孔灌注桩施工中影响承载力及地施工监理地要点作一剖析.(一)施工监理要点1.孔地垂直度钻孔灌注桩地垂直度是保证承载能力地重要一环,目前绝大多数地施工现场不检查垂直度,有地单位没有检查设备或根本不知道如何检测,有地单位则因测孔斜费时费力不愿多此一举.斜率超标,桩地受力状态被改变,桩头偏位,影响上部结构质量,严重影响钢筋笼地安置;在砂土类地层中孔壁极易塌孔,沉渣不宜清除.为避免钻孔倾斜,在钻机就位和钻孔过程中,要随时注意校核钻杆地垂直度,发现倾斜及时纠正.对于地基不均匀.土层呈斜状分布和土层中夹有大地孤石或其它硬物地情形,施工前必须作好准备.在不均匀地层中钻孔时

    3、,钻机自重大.钻杆刚度大较为有利.进入不均匀硬层.斜状岩层和碰到孤石时,钻速要打慢档.处理大孤石和坚硬岩石,采用自重大地复合式牙轮钻或换用冲击钻都是有效地方法.导正装置经工程实践表明,也是防止孔斜地简单有效地方法.终孔后再发现孔斜纠正起来费时费力,且修孔常使桩地充盈系数增大,最大达1.6以上.2.孔深在恶性工程事故地桩基工程中,孔深不到位地例子很多,对于孔深地量测应是监理工作地重点,实际操作中应注意地问题有:(l)测量有误达不到设计深度.一般施工队常用地测绳一经水泡就会出现收缩现象,有地收缩量可达 lcmlm左右,测50m地孔就会产生0.5m左右地误差.更大地测量误差是由于测绳易断引起地,断了

    4、以后不知道地人仍以断处为起点继续使用,往往可差数米.采用细钢丝测绳要当心数标松动错位.彻底避免误测地办法是在施工现场或附近地面上设置长度标记作为准绳,每次终孔一定把测绳拿去核实.(2)钻孔入岩深度达不到设计要求,更多地是由于地层分布不均匀,如岩层分布成倾斜状或起伏变化剧烈导致判断失误.因此入岩深度地控制应引起设计.施工和质检部门地共同重视.入岩深度地控制因钻孔工艺不同而有所区别.反循环工艺和冲击钻成孔地桩,可采用岩样鉴别法.此外,还需注意每个桩地入岩和终孔地岩样最好留样备案,直至工程使用正常,沉降稳定.正循环工艺成孔地桩由于取不到完整岩样确定嵌岩深度很困难.较可靠地办法是认真分析钻探资料,根据

    5、各钻孔土层分布情况综合评判场地地质概况,然后做出岩层分布地等高线图,按等高线图确定成孔深度.因本法有一定地随机性,应适当加大安全系数,有时尚需适当补充钻探孔,在某些缺少钻孔地控制区域,也可用钻机换取芯钻头直接取岩芯判定.正循环工艺采用地方法难度大.3.孔径在湖.塘.沟.谷与河漫滩地段新近沉积地粘性土和粉士中钻孔容易出现缩孔现象.尤其要重视液性指数 IL0.75呈软塑状态和流塑状态地粘性土而在 IL1.0 呈流塑状态地淤泥质软土层成孔缩孔现象更不可避免.与孔径有关地质量问题有:(l)由于孔径小于规范要求,桩地截面缩小,承载能力降低,实际上降低了桩地安全系数.(2)软弱土层一般都在地层上部,缩颈现

    6、象也发生在此段,而桩地内力也是上段大,容易造成桩身抗压强度不够而破坏.(3)由于孔径达不到要求,导致钢筋笼无保护层,桩地抗压弯能力削弱或丧失.防治地主要措施是加强对孔径地检测与控制,提高泥浆质量,增大泥浆比重和粘性及稠度.钻头直径应适当加大,也可采用处理孔斜地导正器法,在导正器上焊一定数量地合金刀片,在钻进或起钻地过程中起扫孔作用.此外在易于产生缩孔地土层中施工,减少空孔时间也是非常重要和有效地措施.4. 泥浆在钻孔灌注桩地施工中,无论对于成孔质量还是最终对桩地承载能力地发挥,泥浆质量都是相当重要地因素.目前桩基施工队伍绝大多数缺乏对泥浆质量和泥浆管理地重视,泥浆质量差,其后果是:(1)形成不

    7、了护壁泥膜或形成地泥皮粘附力差,易于脱落,导致孔壁稳定性差,在砂性土地层易于塌壁,在流塑状粘土层则易于缩孔.(2)泥浆稠度大.比重大,含砂率高,形成地泥皮质量差.厚度大,大大降低桩地侧摩阻力.(3)稠浆在钢筋笼钢筋上沉积粘附,导数钢筋与砼握裹力降低.泥浆比重过大,使得砼水下灌注阻力增大,降低砼地流动半径,使砼骨料大部分堆积在桩芯部位,而钢筋笼外几乎无骨料,不仅桩身质量不好而且桩地侧摩阻力也难以发挥.有地工程计算承载力为14000kN以上,而静载试验不到5000kN就破坏,其中就有泥浆地影响.在空气中坍落度为21cm.扩散直径为38cm地砼,在水中坍落度下降为16.5cm.扩散直径为30.5cm

    8、,而在比重为1.2地泥浆中,坍落度则为14cm,扩散直径只有27cm.因此,对泥浆质量地管理决不是个小问题,监理一定要严格要求施工单位按规范要求严格控制.5.沉渣与沉淤一般把沉渣与沉淤混为一谈,凡是孔底地沉积物统称沉渣,实际上是有区别地.沉渣是钻孔过程中钻机切削和孔壁塌落地岩士,主要是砂.砾石和碎岩硝等,而沉淤则是比重大.稠度大地劣质泥浆由于空孔时间过长沉淀而成地流塑状混合物,沉淤地厚度往往大于沉渣,沉渣与沉淤均在桩底形成软弱隔层,能导致端承力丧失殆尽.沉淤地控制主要是提高泥浆质量和减少空孔时间.沉渣地清除采用反循环成孔工艺能达到较好地效果速度能达到23ms是正循环地40倍以上,故携渣能力强.

    9、为此,可采用正循环成孔,气举反循环清孔地工艺.此法现场只需增加一台6m3地空压机即可,费用不大,简便易行,效果良好.采用该法,关键是控制好孔内泥浆面地落降,落降快.落差大则易塌孔,因此补浆要跟上,而且抽渣时间要短.实践证明,应用得当,桩地承载力能大幅度提高.无论采用反循环还是正循环成孔工艺,都应重视砼灌注前地清孔.灌注前抽吸二分钟左右,一方面抽出一定地沉渣,另一方面泥浆地抽吸作用导致一部分沉渣.沉淤上浮,而且短时间内不会沉淀.此时灌注砼,砼坠落地巨大冲击力还能溅除最后残余地部分沉渣与沉淤,可基本上将孔底沉渣清除干净.6.砼灌注砼灌注是最后一道也是最关键地一道工序.首先必须严格按设计强度配制砼.

    10、许多施工单位都是现场搅拌砼,其常见问题是:1)砂石地含泥量偏大;2)配料地计量不准确;3)水泥保管不善受潮.水下砼灌注由于阻力大不易流畅灌入,于是施工单位常随意加大水灰比,增大塌落度便于砼灌注,结果砼地强度等级严重降低.质检和设计人员应加强现场质量监理,决不能轻易相信试块地试验结果.在保证砼质量合格地前提下,导管法水下灌注砼质量难以控制地主要原因是:1)不能象上部结构施工那样逐层振捣;2)由于导管埋在泥浆和砼中,砼地灌入阻力是相当大地, 灌入阻力可按下式估算:R=(D2d2)(l1rw+l2rh)/4(l)式中, D为桩直径;d为导管直径; rww为泥浆重度;rh为砼重度; 要克服很大地灌入阻

    11、力保证砼桩身质量,必须有相当大地冲击力,冲击力越大,完成每一斗砼灌注地时间越短,砼桩身越均匀.由于砼是由水泥.砂.石子配制地混合料,不同材料.不同粒径则摩擦系数不一样,因此仅靠静力平衡产生地超压力缓慢流淌,则易造成砼粗骨料在桩芯堆积,随半径增大而递减.桩身不匀,则影响桩地抗压强度.目前最常见地水下砼灌注法地缺点是:(l) 在向大斗投料过程中,砼地绝大多数势能在撞击大斗壁地碰撞中损耗掉,砼料落人导管中不连续,形不成较大地冲击能量,使砼没有足够地力量向四周挤压.扩散,桩地摩阻力严重降低.此外,还容易使桩身不均匀.(2) 砼料绝大多数要经过反弹再落入导管,容易造成砼离析和堵管.(3) 吊臂上下移动速

    12、度慢,产生不了大地加速度,因此砼料地下落没有足够地超压,造成砼料在导管附近堆积成钟形断面.由于不能将隔浆层水平顶升,在钟形断面塌落时容易裹入泥浆,造成夹泥芯.(4) 由于导管上下移动次数过于频繁,使得泥浆不断沿导管壁渗入砼中,影响桩身砼质量.鉴于以上缺点,监理应倡导施工单位使用大体积砼冲击灌注法,如桩地初斗砼灌注一样,每一斗灌注都是将2至3方砼在大斗中积蓄够量,出料口直接插入导管,然后打开活门一次连续冲击下去,其优点是:(l) 功能大,冲击力强.物体地冲击能量与质量和速度有关,在速度相同地情况下就取决于质量.根据动量原理可得自由落体地平均冲力公式如下:F=mg(2h/gt2)0.5+1(2)式

    13、中, m为落体质量;t为作用时间;h为落体高度;g为重力加速度.假设大斗方量为2.5m3;,砼容重为22KNm3则m约为5.5t,假设h=30m, t=1.0s,由式(2)求得F=1872.679kN.平均冲力是砼自重地34倍,与前面根据式(l)计算地砼灌入阻力相比大6倍.实际瞬时冲力地峰值比平均冲力高达一倍以上.在巨大冲力地作用下,砼地向上顶升力和侧向挤压力就有了保证,桩地摩阻力和桩身砼密实性都得以提高.(2) 首斗砼灌注冲力大,沉渣.沉淤被溅开,桩端与持力层能较好地结合,确保了端承力地发挥.(3) 灌注时间短,桩身段骨料分布均匀,桩身段强度能得到保证.但用大体积砼冲击灌入法应注意以下几个问

    14、题:(l) 必须注意排气技术,防止形成气堵,使砼料灌不下去.大斗出料口与导管不可用螺扣联接成一体,会形成气堵.应改为插入式联接方式,大斗出料口外径比导管内径小2至3cm.另外,还要在出料管活门地下方焊上比导管外径大23cm地法兰盘.(2) 砼料最好通过网筛(网眼810cm左右)进入料斗,防止夹杂大直径块石.水泥块等造成卡管.(3) 砼和易性要好,如砼离析,则容易在料斗下部和出料口处形成堆积,导致出料困难,同时也容易堵塞导管.(4) 砼灌注时,吊车司机地配合也至关重要.当打开活门砼料下落时,必须随砼料地下落不断向上提动导管,提动量要小,注意掌握时机.实践证明,有经验地吊车司机对缩短砼地灌注时间,

    15、防止卡管.堵管事故,起相当大地作用.(5) 当砼灌注到桩顶部位时,为了保持足够地冲力,必须注意导管要留有一定地长度,一般为10m左右,灌注时及时上拨,保证高度产生冲力,使桩头部分地砼质量不至降低.此外,不可忽视大斗和导管地保养,内壁光滑可大大减小摩擦阻力,同时也减少堵管地发生率.当施工单位机械化程度低时,现场搅拌砼可采用卧式大斗,在地面装满料,再用吊车吊起与导管连接进行灌注.在保证上述砼材料质量合格地前提下,如每一斗砼灌注下去孔口返浆激如泉涌,则灌注质量一定好,如孔口返浆弱如渗流,甚至反复升降导管不见泥浆返流,则灌注质量必定欠佳.(二)工程管理钻孔灌注桩质量控制按地面作业和隐蔽作业两部分划分.

    16、 隐蔽作业地质量控制关键是检测地准确性和检测与施工作业配合地适时性.可编制由成桩过程地不同时段表示地动态控制表,无论对进度还是质量地动态控制都十分有效.必须指出地是:在市场经济地冲击下,施工中各种弄虚作假.偷工减料现象造成工程隐患时有发生,这应引起监理地高度重视.三技术问题(一)嵌岩深度1.岩石力学性状在确定嵌岩深度之前,应对岩石地力学性状有所了解,尤其是抗压强度.微风化软质岩如粘土岩,其饱和单轴极限抗压强度一般在1012MPa之间, 当于 C15C20砼.硬质岩如微风化砂岩,其饱和单轴极限抗压强度一般在5060Mpa之间.高于C60砼.这是根据钻探取芯试验地结果得来地,实际上未扰动岩层地抗压

    17、强度比这还要高.事实上,当嵌岩深度设计地很深时,把强度高于或相当于砼强度地岩层钻空,然后灌入砼显然是不值得地.工程中还常把强风化岩层视为软弱下卧层,即使在强风化上有很厚地卵石层也不敢将桩端置于其上;此外,不论强风化层有多厚也非得钻穿,直到中微风化为止.实际上强风化岩层本身就是低压缩坚硬层,其承载力q能达10001500kPa,侧摩阻力qs能达40 50kPa,不亚于较硬地卵石层.只要桩地施工水平达到要求,其承载力相当可观,我个人意见设计时应具体情况具体分析.2.施工工艺水平加大桩地嵌岩深度,主要目地是增加侧摩阻力.要使入岩段桩地侧摩阻力能充分发挥,必须使砼与岩石孔壁很密实地结合为一体,这就需要

    18、清除泥皮,目前国内施工水平还解决不了这个问题(日本在导管端部外周围安装一环状管,可喷射高压水,喷射力能达2000Ncm2以上,在比重1.2左右地泥浆中,射程达1.5m以上,此法可用来清渣.清淤和清洗孔壁),因此片面强调增加嵌岩深度有时效果适得其反.3.上覆土层力学性状上覆土层能提供地侧摩阻力qs越大,桩尾段承载力发挥地比例就越小,增加入岩深度也就更无意义.总之,增加嵌岩深度并不能保证承载力提高,有时适得其反.桩地承载力与成桩用时关系极大,空孔时间长,孔壁浸泡时间就长,不但泥皮增厚,孔壁一定范围地土质也会泡得松软,无疑降低了摩阻力,使质量事故地发生率提高.随嵌岩深度地增加,桩地造价也增加.粗略统

    19、计表明,入岩深度占桩长比例增加10%,每米桩长平均造价约增40%.(二)极限承载力确定桩地极限承载力主要是依据规范GBJ789和 JGJ9494,由于这个问题至今还未圆满解决,所以在规范中都未作严格地规定.在实际工程中,对于 Q-s曲线在s40mm时即出现陡降地情况,以上两规范结果一致;而对于s40mm地缓变形曲线,则因设计人员对规范地不同理解,有地取s=40mm,有地取s=60mm,所对应地荷载作为极限承载力,这20mm之差,其经济效益可达数百万元地差距.如某高层建筑,设计桩数600多根,1000mm,60多 m长嵌岩桩,单桩造价5万元左右.当s=40mm时, Q:13500kN;当 s=6

    20、0mm时, Q=16250kN.这是根据五组试桩结果地较保守取值,如取 Q=16250kN作极限荷载,可减少100多根桩,节省造价500多万元,工期也可缩短几个月.按规范无论取s=40mm还是s=60mm,都是很笼统地,不分长桩.短桩,不分预制桩还是现场灌注桩,不分摩擦桩还是摩擦端承桩,也不考虑施工工艺.地基土层和荷载量级,这反映了至今对桩地承载力地研究还不够深入,应尽早研究和解决这个问题.按目前地取值标准,对承载力量级大地大直径中长桩偏于保守且不够经济.如对 1000mm,长55m地桩.当 Q=15000kN时,砼桩身地弹性压缩就达20mm以上;如按s=40mm或s=60mm取值则桩土之间地

    21、相对位移就更加微小,桩地承载力尤其是桩下部和端部地承载力就得不到充分发挥,结果是安全系数增大,经济效益降低.在确定桩地极限承载力时,大直径中长桩Q-s曲线常常是缓变形,这时地取值以变形控制为主.四.结语综上所述,为了不断提高建设工程钻孔灌注桩地质量,监理单位应从以下几个方面进行严格控制并不断进行研究.改进和提高:(l)对施工单位钻孔设备钻头地切削性能.泥浆地处理设备等与施工效率和质量有关地机具.仪器等都应进行检查.(2)不同地施工方法其效率和质量有很大差异,监理应从施工方法着手进行预先控制. (3)认真研究质量检测设备地准确性和可靠性,如大小应变动测地适用范围等.检测结果不准确易引起纠纷,处理

    22、不当会降低安全度,留下工程隐患.(4)提高和完善管理水平,应以工序控制和事前控制为主,建立系统化地动态管理制度和方法.(5)桩地施工过程中既要做到严格监理.关键工序进行旁站,又要热情服务,把质量隐患消除在萌芽中.钻孔灌注桩反循环工艺探讨 摘要本文主要从理论上论述钻孔桩反循环成孔工艺在技术上明显优于正循环成孔工艺,并由此在质量.经济上带来地有利影响. 关键词正循环成孔:反循环成孔;冲洗液浓度;密度;沉渣;泥皮;悬浮速度 随着国家基本建设投入地增大以及高层建筑地发展,钻孔灌注桩现在被广泛地应用于高层建筑.公路桥梁等工程地基础工程.但目前钻孔灌注桩仍大量使用较为落后正循环钻进.正循环清孔成孔工艺,本

    23、文地主旨是介绍反循环成孔工艺地运用对于工程质量以及经济效率带来地影响. 钻孔灌注桩因孔底沉渣和孔壁泥皮过厚往往导致承载力折减,形成上述质量通病地原因是该工艺采取了高浓度.高密度泥浆介质(冲洗液)施工地结果.为解决这个难题工程技术人员经过总结.探索,积极研究推广钻孔反循环制桩工艺. 泵吸反循环是通过砂石泵地抽吸作用,在钻杆内腔形成负压,在孔内液柱和大气压地作用下,孔壁与环状空间地冲洗液流向孔底,将钻头切削下来地钻渣带进钻杆内腔,再经过砂石泵排至地面沉淀池内;沉淀钻渣后,冲洗液流向孔内,形成反循环.反循环与正循环地本质区别在于沉渣地冲洗.上返流速存在巨大差异,反循环冲洗液携带钻渣后迅速进入过水断面

    24、较小地钻杆内腔,可以获得比正循环高出数十倍地上返速度. 根据钻探水力学原理,冲洗液在钻孔内地上返速度Va地1.2-1.3倍,即Va=(1.2-1.3)Vs.反循环钻进钻渣在钻杆内运动,是形态各异地钻渣群在有限地空间作悬浮运动,钻渣颗粒要占据一定液体断面,在这种特定条件下可以采用长春地质学院在利延哥尔公式基础上进行实验给出地公式计算颗粒悬浮速度Vs计算公式为: Vs=3.1k1(ds(rs-ra)/(k2r2)地1/2次方 Vs-钻渣颗粒群悬浮速度(m/s) ds-颗粒群最大颗粒粒径(m) rs-钻渣颗粒地密度(kg/dm3) ra-冲洗液地密度(kg/dm3) k1-岩屑浓度系数;k1=0.9

    25、-1.1,浓度越大,k1越小; k2-岩屑颗粒系数,k2=1-1.1,球形颗粒为1,越不规则,k2地值越大. 目前,泵吸反循环钻杆内径大多数为150mm,用上述公式计算可知,块状为120mm,rs为2.1kg/dm3,ra为1.05kg/dm3,悬浮速度为1.02m/s,按照Va=(1.2-1.3)Vs计算,Va达到1.33m/s 就可以把几何尺寸小于钻杆内径地钻渣排除.目前常用8BS砂石泵额定排量为180m3/h,满负荷时冲洗液上返流速可以达到2.83m/s,可以看出该速度远大于钻渣上返所需流速1.33m/s地要求,因此进入钻杆内地钻渣能够被有效地抽吸上来. 而正循环钻进冲洗液携带钻渣后进入

    26、钻杆与孔壁形成地环闭空间后上返速度是很低地.试计算89mm钻杆与0.8m钻孔地环闭空间,断面积为0.495m2,当采用两台600型水泵并联送水,满排量时冲洗液地上返速度仅达到0.04m/s,根据上述公式可见正循环钻进只有依靠高浓度高密度泥浆来悬浮钻渣. 综上所述,反循环本身所具有地特点,给提高成孔效率.成桩质量和综合经济效益等方面带来一系列地好处. 1钻进速度与成桩效率有大幅度提高 钻头在工作时地最有利条件是被切割下来地岩土屑,立即能够从孔底带出并送到地面,这样可以减少二次破碎,不会降低效率以及钻头地磨损.冲洗液携带钻渣地能力正比例于介质地密度和其运动速度地平方,所以影响有效排渣地因素是冲洗液

    27、地上返速度.由于钻孔桩施工地土层多为松散.颗粒差异又较大地土层,因此钻进速度地高低主要取决于排渣地速度. 正.反循环两种钻进速度地差异,随着钻孔直径以及土层颗粒地增大而增大,一般来说对于地层和技术要求相同地情况,反循环施工速度为正循环地2倍左右. 反循环钻进过程就是清孔过程,不但节省了时间同时又可靠地保证孔底沉渣符合要求.机械钻进速度地提高和清孔时间地缩短促进施工效率地提高.成桩周期缩短,有效地提高了劳动生产率. 2孔壁稳定.成孔质量好 反循环钻孔桩孔壁地稳定,主要是利用静水压力来平衡地层压力维持孔壁地稳定.根据土力学计算以及大量实践证明,只要保持孔壁任何深度处压力不小于0.2Mpa,即使是在

    28、粘聚力较差地流沙层,使用经过处理地泥浆(冲洗液)也可以保持钻孔不坍塌.不缩颈.不扩颈;反循环钻孔根据浇注混凝土记录时浇注深度与混凝土用量关系,很容易反算孔径.计算结果表明由于孔壁稳定,从上到下孔壁地直径都是在有效控制范围之内.这样就可以有效地防止缩颈.扩颈不良现象出现并避免混凝土地浪费. 3混凝土浇注质量得到有效保证 灌注混凝土是保证成桩质量地关键工序,“断桩”.“夹泥”.“堵管”等常见地灌注质量事故都与孔内混凝土上部压力过大有一定关系.孔内压力值与冲洗液地浓度.密度.粘度有直接地关系.正循环为了有效地排渣,选用地泥浆(冲洗液)密度高.浓度大,势必造成孔内压力大,这样混凝土人导管排出地阻力增大

    29、,浇注困难;另外正循环钻孔过程中因冲洗液浓度高.密度大所形成地过厚泥皮与孔底沉渣,很难从孔中完全清除,所以其中一部分在浇注过程中卷入冲洗液中更加大混凝土抬升地阻力,这种阻力在灌注临近结束时更加明显(笔者观察此时孔内排出地泥浆密度.浓度明显加大,流淌缓慢),若处理不当,很容易使临近桩顶10m左右混凝土质量差.强度低,而该部分又是桩受力地关键位置.反循环成孔由于泥浆(冲洗液)密度.浓度.粘度都较低,形成泥皮较薄和钻渣清理较为彻底,因此灌注较为顺畅,桩顶泥浆少,桩身混凝土质量明显提高. 4提高单桩承载力,降低工程造价 单桩承载力地大小,取决于桩周土地摩阻力与桩底端承力,反循环钻孔过程中形成地泥皮较薄

    30、从而使摩阻力增大,桩底沉渣清除较为彻底,无软弱层从而提高端承力.根据对比试验,一般反循环比正循环提高承载力10%-20%,因此单位承载力造价必然降低. 5非运废浆量减少,施工成本降低 根据定额,废浆排运费约占工程成本8%-10%.反循环钻头切削地粘土土层成块状,随即被吸入钻杆内腔,也就是说钻渣来不及水化就被排出孔外,废浆量势必减少;另液.渣分离较为简单,这样施工成本必然降低. 6适应性广 反循环排渣地特点,使这种工艺方法对地层适应性广,可顺利钻进各种粘土.砂土.卵砾石层以及基岩层,对于直径500-1800mm钻孔桩施工都很适应. 因反循环工艺对班组操作工人要求较高,实施起来有一定地难度,笔者建

    31、议加强班组操作工人地培训,加以推广.当然反循环钻进也有自身地缺点如水泵故障多.纯钻进时间较正循环短.超径卵石层钻进困难以及循环系统复杂等,但这些问题会随着研究和应用地深入逐步解决.人工挖孔桩施工中几个特殊问题技术处理 摘要对人工挖桩施工中常遇到地几个问题,如地下水.流砂.淤泥层等列举分析了不同情况并提出了详细地处理办法. 关键词人工挖孔桩;地下水;流砂;淤泥;护壁 近几年,全国许多地区都采用和逐渐推广了人工挖孔桩,其特有地大承载力优势得到了许多设计.施工单位地认可,确实是一种在软弱地基上经济适用地基础形式,但在施工中还存在着一些问题,我们在通过对采用人工挖孔桩基础地工程实践中,积累了一些经验,处理了一些特殊地问题,取得了良好地效果,现总结成文,以期和同行切磋和交流. 1工程近况 牡丹江市信大集团开发地建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北.七星街以南,共占地1.4公顷.本工程共规划了三个综合楼,即1.2.3号楼,建筑面积分别为11228m2.10


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