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    沥青砼面层试验段总结报告G.docx

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    沥青砼面层试验段总结报告G.docx

    1、沥青砼面层试验段总结报告G沥青混凝土上面层试验段总结报告为了保证工程质量,检验拌和、运输、摊铺、碾压等各道工序的质量控制措施,以及所投入的机械设备的效率和可靠性,检验沥青混合料下面层(AC13I)的配合比设计是否满足设计要求和质量要求,我项目部进行了沥青混合料的试验段的施工。通过试验段的施工,确定合理的施工机械、机械数量及组合方式,确定施工产量及作业段的长度,制定施工进度计划,验证沥青混合料配合比设计结果,确定沥青混合料的松铺系数等。试验路段:K1788+332-K1789+361段左侧一、 除尘a) 除尘是准备工作重要的一步,先用铁锨将下面层表面粘附的泥块清除掉,再用扫帚配合铁锨除去大面积的

    2、灰尘,然后用洒水车采取高压冲水,将下面层表面冲洗干净,待表面干了以后,用鼓风机清除表面的浮尘,在除尘过程中,将下面层表面出现油包的地方,铲除掉,用热拌沥青混合料重新摊铺,施工完毕将现场清理干净,请监理工程师现场检测合格后,准备铺油。二、 拌和a) 根据试验室提供的配合比,先对矿料的混合料级配进行试拌,化验室用筛分的结果来控制拌和楼每个料仓的比例,拌和楼用三个料仓进料,1#进料仓(筛孔尺寸05 mm,砂:石屑=1:1.3)占35%,2#进料仓(筛孔尺寸510mm)占56%,3#进料仓(筛孔尺寸1020mm)占6%,石粉占3%,经反复调试,混合料级配筛分符合要求,试验结果附后,级配调整好后,用电脑

    3、配电盘锁定,不得随意变更。b) 根据最佳沥青用量为5.5%,调整沥青贮料罐的阀门控制油量。试验段施工时,先调整为5.3%,沥青拌和楼开始拌和,混合料的拌和时间为22秒,拌和好的混合料直接进入贮料仓,沥青混合料以拌和均匀,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为准,拌出的成品均匀一致,无花白料,无结团成块,不出现粗细料分离现象。c) 沥青材料采取烧锅炉加热,沥青加热温度现场测试结果达到152,矿料加热温度达到160,混合料的出场温度达到143,符合技术规范要求,可以直接运到工地。三、 运输a) 热拌沥青混合料用康明斯,斯泰尔车辆运输,运输之前,车厢清扫干净,为了防止沥青与车厢板粘结,车厢侧板与底板涂一薄

    4、层油水,保证不能有余液积聚车厢底部,根据拌和楼的生产能力是一座70 T/H,另一座拌和楼的生产能力是150 T/H,运输距离是5KM,康明斯每车载重13T,用10辆车进行运输,确保摊铺机前有两辆车待料。b) 从拌和机上向运料车上放料时,每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,减少粗细集料的离析现象。c) 在连续摊铺过程中,运料车在摊铺机前10CM处停住不得撞击摊铺机,卸料过程中运料车挂空档,靠摊铺机推动前进。d) 沥青混合料运至摊铺地点后,检查拌和质量,达不到要求,坚决不予摊铺,检测运输到现场的温度,在133左右。四、 摊铺a) 摊铺机在开始受料之前,将料斗清理干净,并且涂刷少量防止粘结的油水。b)

    5、沥青混合料的摊铺温度现场检测结果在125以上,能够满足施工要求。c) 沥青混合料的压实厚度为3CM,根据规范和下面层的施工经验,我们暂定松铺系数为1.33,摊铺厚度控制在4CM以上,熨平板按所需厚度固定后,不得随意调整。d) 沥青混合料始终缓慢均匀,连续不间断地摊铺,摊铺过程中,速度控制在3m/min,摊铺过程中不随意变换速度,或中途停顿。e) 在整个铺筑过程中,摊铺机螺旋送料器不停顿地转动,两侧保持不少于送料器高度2/3的混合料,能够保证在摊铺机全宽度断面上不发后生离析。f) 摊铺机摊铺的混合料,对于出现局部缺料,表面明显不平整或麻面现象,用人工局部找补,出现轻微麻面现象,在未碾压之前,及时

    6、用热拌沥青混合料找补,然后再进行碾压。五、 压实及成型a) 沥青混合料摊铺40M以后,压路机开始进行碾压,压路机每次由两端折回的位置,阶梯形的随摊铺机向前推进,压路机初压温度在120左右,采用双钢轮压路机,以1.5-2km/h的速度从外侧向中心静碾压一遍,碾压时将驱动轮面向摊铺机,碾压路线及碾压方向不能突然改变而导致混合料产生推移,压路机的起动停止以慢速进行。b) 碾压时,相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽,沥青混合料的边缘无支挡,用耙子将边缘的混合料稍稍耙高,待压完第一遍后,将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘,减少向外部的推移。c) 钢筒压路机静压一遍后,开启振动,以2.53.

    7、5km/h的速度碾压,根据以往的施工经验,振动两遍,碾压完毕表面不出现明显的轮迹。d) 钢筒压路机碾压完毕,用胶轮压路机以4.5km/h的速度碾压一遍,碾压完毕现场测度温度为85符合规范要求。e) 在当天碾压尚未冷却的沥青混合料层面上,限制交通,并且施工用的机械设备、运输车辆坚决不能停放在层面上,防止对沥青路面造成损坏,洒落的矿料、油料等杂物对层面造成污染。 六、 试验结果试验结果详见附表。七、 试验段验证结果通过试验段的铺筑,我们总结了各项试验数据,检验了各道工序的质量控制措施。a) 拌和楼的生产能力为220T/H,按照正常运行的情况下,每天从5:00铺到20:00,日进度达到单幅2km/天

    8、。b) 根据拌和楼的产量,运输距离较短的情况,运输车辆采用康明斯16辆,保证摊铺前有两辆车待料摊铺。c) 采用下面层的施工经验,以及结合现场的施工情况,采用双钢轮压路机静碾一遍,振动两遍,胶轮压路机碾压一遍的压实组合,能够满足目前的施工需要。压实度能够达到规范要求。d) 沥青混合料的配合比经验证达到技术规范要求,沥青用量控制良好。能够满足0.3%的施工要求。e) 由现场检测的松铺厚度及压实后的平均厚度,松铺系数确定为1.33。通过试验段的施工,总结出以上施工经验,热拌沥青混合料上面层的施工方法均以此为标准。G207线V标项目部二00二年七月十九日沥青砼面层试验段总结报告为了保证工程质量,检验拌

    9、和、运输、摊铺、碾压等各道工序的质量控制措施,以及所投入的机械设备的效率和可靠性,检验沥青混合料的配合比设计是否满足设计要求和质量要求,我项目部进行了沥青混合料的试验段的施工。通过试验段的施工,确定合理的施工机械、机械数量及组合方式,确定施工产量及作业段的长度,制定施工进度计划,验证沥青混合料配合比设计结果,确定沥青混合料的松铺系数等。试验路段:K1784+790-K1785+400段右侧一、 除尘1、 除尘是准备工作重要的一步,先用铁锨将下封层表面多余的石屑清除掉,再用扫帚配合铁锨除去大面积的松散物,然后用洒水车采取高压冲水,将下封层表面冲洗干净,待表面干了以后,用鼓风机清除表面的浮尘,在除

    10、尘过程中,将下封层表面受到污染的地方,出现油包的地方,铲除掉,用油罐车重新洒布沥青、石屑,施工完毕将现场清理干净,请监理工程师现场检测合格后,准备铺油。二、 拌和1、 根据试验室提供的配合比,先对矿料的混合料级配进行试拌,化验室用筛分的结果来控制拌和楼每个料仓的比例,拌和楼用三个料仓进料,1#进料仓(筛孔尺寸05 mm,砂:石屑=1:1.3)占41%,2#进料仓(筛孔尺寸510mm)占22%,3#进料仓(筛孔尺寸1020mm)占34%,石粉占3%,经反复调试,混合料级配筛分符合要求,试验结果附后,级配调整好后,用电脑配电盘锁定,不得随意变更。2、 根据最佳沥青用量为5.2%,调整沥青贮料罐的阀

    11、门控制油量。试验段施工时,先调整为5.1%,沥青拌和楼开始拌和,混合料的拌和时间为22秒,拌和好的混合料直接进入贮料仓,沥青混合料以拌和均匀,所有矿料颗粒全部裹覆沥青结合料为准,拌出的成品均匀一致,无花白料,无结团成块,不出现粗细料分离现象。3、 沥青材料采取烧锅炉加热,沥青加热温度现场测试结果达到152,矿料加热温度达到160,混合料的出场温度达到143,符合技术规范要求,可以直接运到工地。三、 运输1、 热拌沥青混合料用康明斯,斯泰尔车辆运输,运输之前,车厢清扫干净,为了防止沥青与车厢板粘结,车厢侧板与底板涂一薄层油水,保证不能有余液积聚车厢底部,根据拌和楼的生产能力是70T/H,运输距离

    12、是5KM,康明斯每车载重13T,用6辆车进行运输,确保摊铺机前有两辆车待料。2、 从拌和机上向运料车上放料时,每卸一斗混合料挪动一下汽车位置,减少粗细集料的离析现象。3、 在连续摊铺过程中,运料车在摊铺机前10CM处停住不得撞击摊铺机,卸料过程中运料车挂空档,靠摊铺机推动前进。4、 沥青混合料运至摊铺地点后,检查拌和质量,达不到要求,坚决不予摊铺,检测运输到现场的温度,在133左右。四、 摊铺1、 摊铺机在开始受料之前,将料斗清理干净,并且涂刷少量防止粘结的油水。2、 沥青混合料的摊铺温度现场检测结果在127以上,能够满足施工要求。3、 沥青混合料的压实厚度为4CM,根据规范,我们暂定松铺系数

    13、为1.3,摊铺厚度控制在5.3CM以上,熨平板按所需厚度固定后,不得随意调整。4、 沥青混合料始终缓慢均匀,连续不间断地摊铺,摊铺过程中,速度控制在3m/min,摊铺过程中不随意变换速度,或中途停顿。5、 在整个铺筑过程中,摊铺机螺旋送料器不停顿地转动,两侧保持不少于送料器高度2/3的混合料,能够保证在摊铺机全宽度断面上不发后生离析。6、 摊铺机摊铺的混合料,对于出现局部缺料,表面明显不平整或麻面现象,用人工局部找补,出现轻微麻面现象,在未碾压之前,用去除掉大石子的混合料找补,然后再进行碾压。五、 压实及成型1、 沥青混合料摊铺40M以后,压路机开始进行碾压,压路机每次由两端折回的位置,阶梯形

    14、的随摊铺机向前推进,压路机初压温度在120左右,采用双钢轮压路机,以1.5-2km/h的速度从外侧向中心静碾压一遍,碾压时将驱动轮面向摊铺机,碾压路线及碾压方向不能突然改变而导致混合料产生推移,压路机的起动停止以慢速进行。2、 碾压时,相邻碾压带重叠1/3-1/2轮宽,沥青混合料的边缘无支挡,用耙子将边缘的混合料稍稍耙高,待压完第一遍后,将压路机大部分重量位于已压实过的混合料面上再压边缘,减少向外部的推移。3、 钢筒压路机静压一遍后,开启振动,以2.53.5km/h的速度碾压,根据以往的施工经验,振动两遍,碾压完毕表面不出现明显的轮迹。4、 钢筒压路机碾压完毕,用胶轮压路机以4.5km/h的速

    15、度碾压一遍,碾压完毕现场测度温度为82符合规范要求。六、 试验结果试验结果详见附表。七、 试验段验证结果通过试验段的铺筑,我们总结了各项试验数据,检验了各道工序的质量控制措施。1、 拌和楼的生产能力为70T/H,按照正常运行的情况下,每天从5:00铺到20:00,日进度达到单幅1.5km/天。2、 根据拌和楼的产量,运输距离较短的情况,运输车辆采用康明斯6辆,保证摊铺前有两辆车待料摊铺。3、 采用以往的施工经验,以及结合现场的施工情况,采用双钢轮压路机静碾一遍,振动两遍,胶轮压路机碾压一遍的压实组合,能够满足目前的施工需要。4、 沥青混合料的配合比经验证达到技术规范要求,沥青用量控制良好。5、 由现场检测的松铺厚度及压实后的平均厚度,松铺系数确定为1.35。通过试验段的施工,总结出以上施工经验,热拌沥青混合料的施工方法均以此为标准。G207线V标项目部二00二年七月七日


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